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      顆粒機生產(chǎn)線設(shè)備

       

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      各種篩分設(shè)備在龍東礦選煤廠中的應用

      發(fā)布時間:2013-03-29 09:00    來源:未知

      1、概述
          龍東煤礦選煤廠投產(chǎn)于1993年10月,原設(shè)計洗煤產(chǎn)品一一洗混中塊,灰份為18%左右。設(shè)計為原煤6mm分級,-6mm末煤直接作為產(chǎn)品或配煤進行銷售,+6mm塊煤進行入洗。入洗原煤經(jīng)單段跳汰機排矸降灰,洗后產(chǎn)品經(jīng)脫水篩脫水后再通過最終分級篩分級,篩上物作為混中塊銷售,篩下物作為倉末煤的配煤進行銷售;粗煤泥采用撈坑回收,離心機脫水;煤泥水采用濃縮機濃縮,壓濾機回收煤泥的生產(chǎn)系統(tǒng)。隨著市場的變化,洗混中塊灰分改為10~12%,原煤為13mm分級。
      2、篩分設(shè)備的分布及使用情況
      2.1預先分級篩
          93年設(shè)計選型為2ZDM1556,入料300t/h,50mm分級,篩面傾角為15。,三角帶傳動,入料處篩板為鋼軌條縫結(jié)構(gòu),其余為鋼筋焊接篩網(wǎng)。經(jīng)過一段時間的使用,發(fā)現(xiàn)有如下問題并進行了相應的改進。
          1)篩上物偏多,造成下道工序——手選困難。根據(jù)手選工藝要求,兼顧篩下物進入ZSD1894等厚篩的處理能力,把網(wǎng)孔改成65mm,這樣只有20%進入手選皮帶,滿足了手選工藝的要求。
          2)該振動篩為雙層篩結(jié)構(gòu),占用空間過大,篩面傾角只能為15。,不能再增大,煤粘時,入料處易堵煤,料走的慢,正常篩分時料走到篩子1/3處就可完成篩分任務,由于處理量并不大,在選型時,改為ZKM1556單層振動篩,并且篩面傾角由15°調(diào)整到20°,使物料在入料處就迅速散開。
          3)入料處鋼軌條縫結(jié)構(gòu)篩板鋼軌易掉落,且條縫處易堵。主要原因是鋼軌難以固定,鋼軌的下邊條縫尺寸比上邊的條縫尺寸要小。為此,我們重新設(shè)計了用鋼板條上焊接圓鋼的結(jié)構(gòu)。這樣的結(jié)構(gòu)不易堵,且有一定的機械強度,使用效果較好。
          4)偏心軸結(jié)構(gòu)的軸承不易維護,三角帶傳動的振動篩篩框易掉斜。在選型時,選用塊偏心代替偏心軸,電機采用直聯(lián)代替三角帶傳動。
      2.2琴弦篩(二次篩分)
          93年設(shè)計選型為三臺soD21s36,篩面傾角為15°,入料120t/h,6mm分級。該振動篩為雙層琴弦篩,上層為13mm,下層為6mm。該篩子優(yōu)點是不易堵塞,但由于琴弦易斷,維修量大,加上篩分效果也不好,造成入洗量增加,經(jīng)常制約洗煤系統(tǒng)。為此,我廠用一臺ZSD1894等厚篩取代了三臺SQD21536,13咖分級,篩面傾角為10°、20。、30。。在煤質(zhì)正常的情況下,此次改造還是比較成功的,但是在煤質(zhì)水分高的情況下,煤運行到篩面傾角為10°處幾乎不篩且運行較慢,影響礦井生產(chǎn)。后來發(fā)現(xiàn)箱式激振器的底座梁也容易斷裂,稀油潤滑易滲油,就對ZSD1894等厚篩又進行了改造,改成ZKB1894直線振動篩,當初ZKB1894直線振動篩礴實發(fā)揮了較大的作用,采用干油潤滑,經(jīng)過幾年的使用,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常出現(xiàn)不同步的情形,且很難處理,主要有兩方面原因,一是兩個萬向節(jié)不完全對稱;二是兩軸承體內(nèi)黃油阻力不同,造成速度不一樣。目前我廠又提出準備改成YK18 70的圓振動篩。
      2.3脆水分級篩
          93年設(shè)計選型為一臺2ZKX1836直線振動篩,篩面傾角為0°,入料131t/h,篩孔中上為編織網(wǎng)25mm,∮下為不銹鋼條縫6mm。設(shè)備老化后,箱式激振器的底座梁也容易斷裂,稀油潤滑易滲油,下層篩板的檢修空間高度500 mm偏小,檢修難度大。為此,我廠在2003年9月委托中國礦大設(shè)計了一臺2ZKB1836直線振動篩,篩面傾角為O。,下層篩板的檢修空間由原來的500mm擴大到600mm,深受工人的歡迎。下層的不銹鋼條縫篩片也由原來的9片改成12片,大大延長了條縫篩片的使用壽命,過去能用1-2年,目前已經(jīng)用了7年,還沒損壞。
      2.4矸石分級篩
          原使用的末矸篩為Y0820型,傳動采用三角帶皮帶輪、傳動效率低,篩框支撐使用鋼簧、噪音大,篩網(wǎng)為鋼筋焊接、事故率高、維護量大,篩分效果差。針對上述存在的問題,2009年將末矸篩改造成1.0ZS-8軸/15。型正弦篩。正弦篩具有不易堵塞,耐磨損,無振動,低噪音,粉塵少,篩分效率高等特點。改造后,不僅改善了職工工作環(huán)境(降低了噪音,減少了崗位衛(wèi)生清掃量),減輕了設(shè)備檢修工作,還提高了篩分效果,篩分效率達9090以上(原振動篩達80%左右),有效地提高了中煤產(chǎn)率。但從一年多的使用情況來看,該正弦篩的每根軸的軸承一旦損壞,更換困難,因此正弦篩在軸承的選型和結(jié)構(gòu)布置上還需要優(yōu)化。
      3、目前現(xiàn)場用戶對分級篩(脫水篩)的建議和要求
          (1)對于篩網(wǎng)規(guī)格不變的用戶,建議選用低噪聲的正弦篩,但制造廠商一定要在軸承的選型上要加大軸承的使用壽命,在軸承的結(jié)構(gòu)布置上要考慮便于維修且要注意防水。
          (2)對于篩網(wǎng)規(guī)格經(jīng)常變動的用戶,建議選用塊偏心的圓振動篩,萬向節(jié)應盡量布置在篩網(wǎng)的上方,便于維修。篩網(wǎng)分成兩塊,一塊是入料處一般500mm左右用鋼板條上焊接圓鋼的結(jié)構(gòu),這樣的結(jié)構(gòu)不易堵,且有一定的機械強度,使用效果較好;另一塊采用編織網(wǎng)結(jié)構(gòu)或者鋼筋焊接結(jié)構(gòu),主要根據(jù)篩網(wǎng)大小和篩分效果來決定,原則上50mm以上需用鋼筋焊接結(jié)構(gòu)。在篩網(wǎng)或篩板的固定上要采用簡單便于維修的方式,如編織網(wǎng)可采用兩端用木楔加木條固定,中間用扁鋼壓板條且固定螺栓尾部要有防轉(zhuǎn)措施,便于現(xiàn)場更換和緊螺栓。對鋼筋焊接結(jié)構(gòu)的篩網(wǎng)要利用管粱固定,但不要用傳統(tǒng)的U卡固定,因為U卡容易松動,加工也比較麻煩,建議在管梁上方焊接一塊鉆孔的厚鋼板,用普通螺栓從底部穿上來再用壓板固定,注意厚鋼板底下同樣要考慮螺栓尾部的防轉(zhuǎn)問題。
          (3)在篩子的傳動上,盡量不選用三角帶傳動,因為三角帶傳動的篩子容易發(fā)生歪斜,建議選用膠帶聯(lián)軸器直聯(lián)方式。
          (4)在材料的選用上。如使用彈簧,建議選用復合彈簧,因為復合彈簧的壽命較長,噪聲也低。鋼管梁要選用加厚的無縫鋼管,每個鋼管梁上要設(shè)計減振橡膠墊,以延長篩網(wǎng)的壽命。軸承要盡量選用SKF進口軸承。篩框采用性能等級為8.8級以上高強度鉸制孔用螺栓聯(lián)接,側(cè)板無焊縫,采用20g優(yōu)質(zhì)鍋爐用鋼板。
          (5)在篩子的傾角上,一般圓振動篩最好選用20。以上的傾角:如果選用直線振動篩可以考慮0°角。
      4、結(jié)論
          (1)篩分設(shè)備在選煤廠洗選加工中分布較廣,而振動篩的噪聲也是選煤廠噪聲大的一個主要因素。分級篩可優(yōu)先考慮正弦篩結(jié)構(gòu),脫水篩一般可用直線振動篩,但在篩板的固定、彈簧的選用上要充分考慮噪聲問題。另外,在人員集中的地方還可考慮采用隔離降噪的措施。
          (2)龍東礦選煤廠在篩分設(shè)備的使用所作的探索為其它選煤廠找了一條可供借鑒的切實可行、經(jīng)濟實用的新途徑。

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