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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      3500 t/d水泥生產(chǎn)線自動(dòng)化控制系統(tǒng)的技改經(jīng)驗(yàn)

      發(fā)布時(shí)間:2012-10-30 15:02    來(lái)源:未知

          某集團(tuán)是70年代末我國(guó)三大全套引進(jìn)新型干法水泥生產(chǎn)線之一的淮海水泥廠,由羅馬尼亞提供帶雙列四級(jí)懸浮預(yù)熱器SP型3 000 t/d回轉(zhuǎn)窯,窯型Ø5.8 m×97 m。1985~1989年投料生產(chǎn)期間,由于設(shè)計(jì)、裝備質(zhì)量缺陷,回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率始終徘徊在30%以下,1990年在原國(guó)家建材局局長(zhǎng)率領(lǐng)下,經(jīng)專家組進(jìn)行技術(shù)論證,認(rèn)為必須對(duì)這條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造才能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。故我廠下定決心在1991年底停產(chǎn)3個(gè)月實(shí)施窯系統(tǒng)技術(shù)改造。整個(gè)技術(shù)改造設(shè)計(jì)共分三大部分,首先取消窯尾垂直煙道原設(shè)計(jì)的“一把火”裝置,在單系列預(yù)熱器上增加1臺(tái)MFC型窯外分解爐,其次對(duì)篦式冷卻機(jī)改造,第三部分就是對(duì)窯系統(tǒng)電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行全面徹底的改造。改造后窯的熟料生產(chǎn)能力為3 500 t/d,自動(dòng)化控制系統(tǒng)的故障由改造前占總故障停機(jī)時(shí)間的40%下降到目前的幾乎為零,大大提高了回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。為了與窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率相適應(yīng),從1993年起,工廠依靠?jī)?nèi)部技術(shù)力量,自己設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試,陸續(xù)對(duì)全廠其它重點(diǎn)工序的自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行了徹底改造,使我廠從70年代的自動(dòng)化控制裝備技術(shù)水平一躍成為90年代技術(shù)裝備水平。1999年在回轉(zhuǎn)窯77.9%運(yùn)轉(zhuǎn)率情況下,熟料產(chǎn)量96萬(wàn)t,水泥產(chǎn)量130萬(wàn)t,電氣自動(dòng)化控制設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)99%。目前回轉(zhuǎn)窯已超過(guò)設(shè)計(jì)能力,具備單窯熟料產(chǎn)量100萬(wàn)t/a的能力。至1999年底我們已完成石灰石破碎、生料磨、回轉(zhuǎn)窯、電收塵器、煤磨、水泥磨、4號(hào)包裝機(jī)以PLC為基礎(chǔ)的自動(dòng)化系統(tǒng)改造,取得了較高的經(jīng)濟(jì)效益和改造經(jīng)驗(yàn),可為老廠技術(shù)改造提供參考,在此作一介紹。
      1  自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)改造的設(shè)計(jì)思路
          由于原設(shè)計(jì)提供的70年代自動(dòng)化裝備水平,生產(chǎn)過(guò)程控制全部采用相當(dāng)于DDZ -Ⅲ型電動(dòng)單元組合模擬儀表。進(jìn)行過(guò)程數(shù)據(jù)的采集、轉(zhuǎn)換、顯示、調(diào)節(jié)、記錄、報(bào)警,自動(dòng)調(diào)節(jié)回路采用單參數(shù)模擬儀表控制,原理見(jiàn)圖1。
       回轉(zhuǎn)窯
          而機(jī)組設(shè)備的啟停全部采用繼電器邏輯聯(lián)鎖順序控制各工序的運(yùn)行。全廠自動(dòng)化儀表有上千塊(臺(tái)),控制繼電器幾千只,從原料制備到水泥成品入庫(kù)全部集中在一個(gè)中央控制室內(nèi)操作、控制,其中95%的模擬儀表、繼電器及其它電氣元件為某家廠商生產(chǎn),質(zhì)量很不可靠,5%由美、英、德、法、日等第三國(guó)進(jìn)口,給備件的提供也造成很大困難。整個(gè)自動(dòng)化控制線路復(fù)雜,所有的儀表及電器元件有上萬(wàn)個(gè)繼電器開(kāi)關(guān)量點(diǎn)、模擬量控剖點(diǎn)及接線端點(diǎn),全部集中在中央控制室內(nèi)19個(gè)操作控制模擬盤(pán)內(nèi),22個(gè)繼電器柜及現(xiàn)場(chǎng)大量的控制盤(pán)柜內(nèi),有一個(gè)控制點(diǎn)失靈則全線停車,檢查幾個(gè)甚至十幾個(gè)小時(shí)才啟動(dòng)是常有的事,儀表和電氣線路的維修工作量特別大,當(dāng)時(shí)配有專職工程師在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)維修,直到1988年底最后兩位專家撤走,仍未根本解決問(wèn)題,嚴(yán)重影響了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和工廠的經(jīng)濟(jì)效益,而當(dāng)時(shí)和淮海同期引進(jìn)的寧國(guó)、冀東水泥廠因技術(shù)先進(jìn)早已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)?茖W(xué)技術(shù)水平落后就要被市節(jié)場(chǎng)淘汰,所以我廠自動(dòng)化系統(tǒng)改造已是勢(shì)在必行,針對(duì)上述設(shè)計(jì)及裝備問(wèn)題,我們內(nèi)部經(jīng)技術(shù)論證決定整體按以下設(shè)計(jì)思路實(shí)施自動(dòng)化系統(tǒng)改造。
          (1)參考原設(shè)計(jì)技術(shù)水平及思路,將全廠各工序分為三個(gè)層次的自動(dòng)化控制水平,即窯、生料磨、水泥磨為一個(gè)層次,針對(duì)干法窯的工藝特點(diǎn),模擬量中以熱工參數(shù)溫度、風(fēng)量、速度、壓力、料位等物理量為控制調(diào)節(jié)對(duì)象,加之大量的開(kāi)關(guān)量,為保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,配備的自動(dòng)化程度技術(shù)水平最高,其次礦山、煤磨、包裝等主要是開(kāi)關(guān)量控制設(shè)備啟停,第三個(gè)層次為輔助工序,如空壓機(jī)站、水處理廠等,改用高質(zhì)量的常規(guī)電器元件控制,全線控制回路保留原中控可轉(zhuǎn)換控制方式,保留原機(jī)組聯(lián)鎖啟停順序關(guān)泵,優(yōu)化選擇原設(shè)計(jì)工藝過(guò)程檢測(cè)參數(shù)點(diǎn)及重點(diǎn)控制參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)回路,增加改造后窯尾MFC分解爐等熱工參數(shù)檢測(cè)控制點(diǎn)。
          (2)自動(dòng)化設(shè)備的選型。由于我們是將70年代的裝備,用儀表加繼電器式的自動(dòng)控制技術(shù)水平改為90年代高科技技術(shù),經(jīng)反復(fù)論證,決定采用較先進(jìn)的集散型控制設(shè)備,當(dāng)時(shí)DCS技術(shù)較好的ABB.MODICON.HONEYWELL.SIEMENS等公司產(chǎn)品均可選用。但由于窯系統(tǒng)1991年技改時(shí)已選用SIEMENS公司的PLC,因此為了今后全廠技術(shù)水平的統(tǒng)一、配件供應(yīng)統(tǒng)一,方便今后全廠計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),所以在其它工序自動(dòng)化改造中全部選用SIEMENS公司上下位機(jī)、軟件等成套技術(shù),以提高可靠性、技術(shù)先進(jìn)性。
      (3)自動(dòng)控制系統(tǒng)的裝備配置。根據(jù)以上設(shè)想,為滿足3 500 t/d生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率,根據(jù)工廠的經(jīng)濟(jì)能力,決定采用低成本、以PLC為基礎(chǔ)的自動(dòng)化技術(shù)改造的原則,全廠工藝線分工序控制,自成系統(tǒng),設(shè)就地操作站,各工序之間暫不聯(lián)網(wǎng),待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再聯(lián)網(wǎng)組成大型DCS系統(tǒng)。其中一窯兩磨各自實(shí)施上下位機(jī)二級(jí)聯(lián)網(wǎng)控制,煤磨、包裝等工序采用PLC程序聯(lián)鎖自動(dòng)控制設(shè)備啟停,配以相應(yīng)的操作臺(tái)、模擬盤(pán)進(jìn)行顯示操作。各系統(tǒng)配備了編程器進(jìn)行程序編制,檢
      測(cè)故障及軟件開(kāi)發(fā)。
          (4)雖然自動(dòng)化控制設(shè)備選型先進(jìn),但相應(yīng)的控制信號(hào)轉(zhuǎn)換電器元件也必須可靠,因此技術(shù)改造后各工序所有的
      控制繼電器及接觸器選用國(guó)內(nèi)合資生產(chǎn)的HH - 52P型繼電器及3TF系列接觸器,其質(zhì)量非?煽,很少發(fā)生故障。
      現(xiàn)全廠已全部取消了原羅設(shè)計(jì)的中控及現(xiàn)場(chǎng)控制盤(pán)、儀表、繼電器柜,所有的模擬量及開(kāi)關(guān)量全部送入計(jì)算機(jī)及PLC
      進(jìn)行控制、顯示、調(diào)節(jié)、記錄、報(bào)警等,上下位機(jī)基本無(wú)故障運(yùn)行,幾乎沒(méi)什么維護(hù)工作量,提高了技術(shù)人員技術(shù)水平及工作效率,把精力轉(zhuǎn)入技術(shù)開(kāi)發(fā)、研究、技術(shù)攻關(guān)等工作,也大大減少了維護(hù)力量,增加了工廠的經(jīng)濟(jì)效益。
          (5)為滿足技術(shù)發(fā)展的需要,改造中也考慮了全集團(tuán)公司的計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)問(wèn)題,在各工序改造設(shè)計(jì)中,上下位機(jī)均保留了可擴(kuò)展、可聯(lián)網(wǎng)接口,不但工藝生產(chǎn)線可聯(lián)網(wǎng),而且目前集團(tuán)公司已建立的計(jì)算機(jī)信息管理中心、財(cái)務(wù)、銷售、供應(yīng)等計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)均可聯(lián)網(wǎng),利用目前先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理,進(jìn)一步提高管理水平。
      2  自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)改造的設(shè)計(jì)特點(diǎn)及問(wèn)題處理
          在全廠各工序自動(dòng)化改造中,其設(shè)計(jì)思想及設(shè)備配置各有特色,但基礎(chǔ)則全部為SIEMENS公司產(chǎn)品,下面僅舉窯、生料磨系統(tǒng)為例迸行說(shuō)明。
      2.1窯自動(dòng)化系統(tǒng)的技術(shù)改造
      窯系統(tǒng)因在1991年改造時(shí),SIEMENS公司的產(chǎn)品還較單一,因此上位機(jī)采用2臺(tái)COMPAQ386微機(jī)互為備用,下位機(jī)采用SIEMENS公司的PLC,軟件為美國(guó)西雷公司的ON-SPEC,組成兩級(jí)聯(lián)網(wǎng)的NCDCS控制系統(tǒng),通訊采用RS -232C,系統(tǒng)組成的優(yōu)點(diǎn)是具有DCS的特點(diǎn),但系統(tǒng)價(jià)格較低。系統(tǒng)原理見(jiàn)圖2。
       回轉(zhuǎn)窯
          (1)該設(shè)計(jì)由于當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平及自動(dòng)化裝備產(chǎn)品有限,除二級(jí)聯(lián)網(wǎng)控制外,又設(shè)計(jì)1套手動(dòng)操作臺(tái)作為上下位機(jī)備用,一旦故障,隨時(shí)可用手動(dòng)操作臺(tái)操作,操作臺(tái)配有相應(yīng)機(jī)組轉(zhuǎn)換按鈕,風(fēng)門(mén)操作,工藝過(guò)程模擬儀表等,可滿足人工操作條件。
          (2)羅方原設(shè)計(jì)12條PID自動(dòng)調(diào)節(jié)回路,經(jīng)優(yōu)化選擇改為10條,控制分解爐、篦式冷卻機(jī)、預(yù)熱器等的溫度、風(fēng)量、壓力、速度的調(diào)節(jié)。
          (3)窯頭喂煤及窯尾分解爐喂煤,生料入窯喂料秤系統(tǒng)因當(dāng)時(shí)信號(hào)轉(zhuǎn)換接口元件無(wú)成熟產(chǎn)品,未進(jìn)入上下位機(jī),在操作站用人工操作,但砍掉了原設(shè)計(jì)中兩個(gè)腦袋控制的問(wèn)題,即窯頭控制室控制煤粉入窯,而中控室無(wú)法控制,操作產(chǎn)生矛盾,改造后則全在中控室控制,取消了窯頭看火工。
          (4)在生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)1臺(tái)遠(yuǎn)程終端286計(jì)算機(jī)顯示窖系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)工況,但只監(jiān)視不參。刂。該系統(tǒng)在運(yùn)行中也遇到一些問(wèn)題,經(jīng)工廠技術(shù)人員的不斷完善及改動(dòng),使原設(shè)計(jì)更加可靠,其主要問(wèn)題有:
          ①抗干擾能力低。1992年上半年,上下位機(jī)在運(yùn)行中會(huì)突然全線停機(jī),再全線重新起動(dòng),有時(shí)1d多達(dá)3~4次,無(wú)法正常運(yùn)行,后我們自己將原設(shè)計(jì)的下位機(jī)架又重新進(jìn)行了配置,增加了系統(tǒng)單獨(dú)接地極,并對(duì)上下位機(jī)的程度進(jìn)行了整理優(yōu)化選擇,解決了這一問(wèn)題。
          ②由于當(dāng)時(shí)選用的軟件功能不太成熟,上位機(jī)由于干擾或程序問(wèn)題經(jīng)常死機(jī),且上下位機(jī)通訊速度很慢,現(xiàn)場(chǎng)采集的信號(hào)進(jìn)上位機(jī)有時(shí)滯后15 s,而且變頻器對(duì)模擬量T擾很大,給操作帶來(lái)困難。目前該問(wèn)題仍存在,有待配置新的SIEMENS上位機(jī)后就可解決。
          ③由于下位機(jī)輸出至現(xiàn)場(chǎng)控制信號(hào)為24 V,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生短路等干擾時(shí),會(huì)造成PLC模塊燒毀,一年損失近5萬(wàn)元資金,后將現(xiàn)場(chǎng)控制信號(hào)改為220 V,下位機(jī)仍為24 V,增加了繼電器隔離后解決了該問(wèn)題。
      2.2生料磨自動(dòng)化系統(tǒng)的技術(shù)改造
      生料磨及水泥磨自動(dòng)控制系統(tǒng)在1993年后的改造中,也是摒棄了原設(shè)計(jì)的所有自動(dòng)化裝備,應(yīng)用了SIEMENS公司更先進(jìn)的DCS系統(tǒng)產(chǎn)品,上位主機(jī)采用VPB30,下位機(jī)為S5 - 135U棋擬量開(kāi)關(guān)量模塊,軟件為COROS,沒(méi)計(jì)中吸取窯系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用上下位機(jī)二級(jí)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),使之設(shè)計(jì)更加完善。利用總線通訊,速度很快,上位機(jī)進(jìn)行工況監(jiān)控,包括實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集、處理,設(shè)2臺(tái)CRT彩顯進(jìn)行動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、工藝流程顯示,2臺(tái)鍵盤(pán)互為備用和操作,機(jī)組啟停、設(shè)備及流程選擇,實(shí)時(shí)趨線顯示,PID控制及顯示,數(shù)值給定,報(bào)警及打印均可通過(guò)鍵盤(pán)操作完成,系統(tǒng)原理見(jiàn)圖3。
       回轉(zhuǎn)窯
      3檢測(cè)及計(jì)量設(shè)備的技術(shù)改造
      3.1檢測(cè)儀表的技術(shù)改造
          由于是全套引進(jìn)技術(shù),原現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表均為羅方產(chǎn)品,由于上面所談質(zhì)量原因,我們本著立足國(guó)內(nèi)的原則,將其全部國(guó)產(chǎn)化,主要是一次檢測(cè)元件熱電偶、熱電阻、壓力開(kāi)關(guān)、溫度開(kāi)關(guān)、數(shù)字顯示儀表、電動(dòng)執(zhí)行器等,全部選用上海或天津儀表廠的產(chǎn)品,采用西安儀表廠的444型的溫度變送器和1151型壓力變送器。但料位檢測(cè)元件一直無(wú)合適的產(chǎn)品,重錘式、螺旋式、射線式、聲波式等,在使用中因受物料沖擊、粉塵下擾等很難正常使用,F(xiàn)場(chǎng)一次檢測(cè)元件雖不會(huì)造成停機(jī)等問(wèn)題,但若質(zhì)量不好也給顯示、操作造成誤導(dǎo),因此必須使其穩(wěn)、準(zhǔn)、靈。原使用的窯頭比色高溫計(jì)為西門(mén)子ARDOCOL型產(chǎn)品,技改中已使用工業(yè)電視看火,石灰石破碎、生料磨、窯喂料均配置了彩色電視監(jiān)視系統(tǒng)。
          窯簡(jiǎn)體溫度檢測(cè)原采用ARDOPYR型輻射高溫計(jì),因顯示不直觀,技改中已選用澳大利亞藍(lán)圈公司的T - Scanner型窯簡(jiǎn)體溫度掃描儀,采用計(jì)算機(jī)控制,其優(yōu)點(diǎn)是可直觀地觀測(cè)窯簡(jiǎn)體溫度、窯皮分布、耐火磚厚薄、窯速、輪帶滑移量、歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、溫度曲線分析等多種功能,使窯的運(yùn)行狀況一目了然,就減少耐火磚檢修一項(xiàng)每年可創(chuàng)效益上百萬(wàn)元,因此大型干法窯配備這種檢測(cè)儀還是值得。
          窯尾廢氣分析儀原采用H&B公司Uras3G和Magnos5T紅外線分析儀,經(jīng)多年使用,除取樣器需經(jīng)常清理外,使用尚可,為檢修方便后又購(gòu)置一套南京分析儀器廠的HW - 500型分析儀互為備用。但在技改后窯的產(chǎn)量達(dá)3 500 t/d時(shí),因窯尾預(yù)熱器出口負(fù)壓增大,分析儀使樣氣抽取能力不足,目前正尋找合適的取樣泵更換。
      3.2計(jì)量設(shè)備的改造
          隨著產(chǎn)量及效益的提高,計(jì)量設(shè)備對(duì)過(guò)程控制中產(chǎn)品質(zhì)量的重要性及計(jì)量技術(shù)的更新發(fā)展也是非常重要的。原設(shè)計(jì)磨、窯及各工序的喂料、配料全部采用schenck公司計(jì)量稱,有調(diào)速式定量給料稱、失重式計(jì)量倉(cāng)、沖擊流量計(jì),由予技術(shù)的發(fā)展及更新,備件無(wú)法供應(yīng),對(duì)秤進(jìn)行了改造,且已準(zhǔn)備將原MICRCONT控制器改為INTECONT控制器,秤體也需改造。同時(shí)增設(shè)許多新的計(jì)量裝置。
      在生料質(zhì)量控制中,原羅方對(duì)生料率值及磨機(jī)負(fù)荷控制采用計(jì)算機(jī)、配料稱、x-分析儀、電耳組成自動(dòng)控制系統(tǒng),后在1991年技改中也是因?yàn)樵O(shè)計(jì)及設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了改造,由國(guó)產(chǎn)的Inte1286上位機(jī)及STD工控機(jī)代替羅方設(shè)計(jì)的ECAROM - 800計(jì)算機(jī),西安二六二廠生產(chǎn)的FJ2810G型X-螢光分析儀代替原PW - 1600分析儀,配有IPC610工控機(jī)計(jì)算、顯示。其控制方法及思想與原設(shè)計(jì)差不多。系統(tǒng)組成見(jiàn)圖4。
      回轉(zhuǎn)窯 
          水泥窯負(fù)荷控制系統(tǒng)基本也采用了入磨喂料秤配回料流量計(jì)組成新料+回料=常數(shù)的磨負(fù)荷控制系統(tǒng),配以相應(yīng)的磨內(nèi)噴水控制溫度的自動(dòng)控制回路組成水泥磨自動(dòng)調(diào)節(jié)回路,噴水裝置因噴頭霧化效果不好等原因,后不再應(yīng)用,如果噴頭問(wèn)題解決好的話,還是應(yīng)該繼續(xù)使用的,以期提高水泥質(zhì)量及產(chǎn)量。
          在窯頭窯尾供煤粉計(jì)量裝置的改造中,窯頭喂煤系統(tǒng)采用改電氣控制部分的辦法,該系統(tǒng)由法國(guó)PILLARD公司提供,但失重式計(jì)量倉(cāng)還是SCHENCK公司的產(chǎn)品,將原控制部分的模姒量插件板改為當(dāng)時(shí)較先進(jìn)的MICROCONT控制器。原窯尾“一把火”喂煤系統(tǒng)與窯頭相似,后因增加了分解爐,但該裝置喂煤量不夠,又全部改為SCHENCK公司的沖板流量計(jì)配以F-K泵向分解爐喂煤,窯頭窯尾這2套計(jì)量裝置在使用中遇到的主要問(wèn)題是受環(huán)境溫度、煤粉濕度、流化氣質(zhì)量、正壓、反串風(fēng)、負(fù)壓等影響,波動(dòng)較大,使用中經(jīng)常出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,給窯的操作帶來(lái)一定影響和困難,目前我廠正在調(diào)研,準(zhǔn)備再次改造,采用科里奧利或菲斯特計(jì)量秤代替。在熟料出窯的計(jì)量設(shè)備中,1988年增設(shè)了核子秤計(jì)量熟料產(chǎn)量,但在使用中因受熟料顆粒度、料層厚度、粉塵大影響測(cè)量元件精度,干擾較大,計(jì)量效果不理想,現(xiàn)只作為產(chǎn)量參考計(jì)量,雖然中間又更換了一套核子秤及測(cè)量信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),仍不理想,這個(gè)問(wèn)題有待研究。
          為了適應(yīng)市場(chǎng),降低成本,加之工廠粘土資源漸匱乏,開(kāi)發(fā)利用粉煤灰代替粘土及水泥摻加劑已是發(fā)展方向,而且可享受環(huán)保政策,1999年我廠采用粉煤灰配料,與生料一起入窯效果很好,熟料強(qiáng)度大幅上升,且開(kāi)發(fā)生產(chǎn)了適合核發(fā)電站用的低堿水泥品種,為了提高計(jì)量精度,采用了科里奧利計(jì)量秤,精度和穩(wěn)定性很理想,建議在技術(shù)改造中采用。而2臺(tái)水泥磨粉煤灰糝加劑計(jì)量,據(jù)其精度要求只要能滿足生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量即可,由本廠設(shè)計(jì)配套,采用轉(zhuǎn)子秤配雙管絞刀喂料的方案,成本較低又實(shí)用,其余在全廠各1序配備的電子計(jì)量秤,只作為計(jì)量及產(chǎn)量考核成本用途。
          由于電子計(jì)量沒(méi)備技術(shù)更新很快,因此企業(yè)在技術(shù)改造中必須采用新技術(shù),如我廠原70、80年代的Schenck公司電子秤產(chǎn)品早已停止生產(chǎn),控制部分已經(jīng)采用INTECONT新一代產(chǎn)品,原產(chǎn)品連備件也買(mǎi)不到,因此必須不斷技術(shù)更新,才能加快企業(yè)的發(fā)展,特別是計(jì)量技術(shù)已牽涉到大型水泥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益問(wèn)題,應(yīng)非常重視。
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