1 回轉(zhuǎn)窯規(guī)格及其生產(chǎn)能力
表1所示為預分解窯系統(tǒng)中回轉(zhuǎn)窯的相關(guān)參數(shù)。由表1可看出,規(guī)格基本相當?shù)幕剞D(zhuǎn)窯,產(chǎn)量有較大差距,20世紀80年代建設冀東NSF、珠江SLC設計產(chǎn)量為4 000t/d熟料,90年代以后建成的冀東灤縣預分解窯,設計產(chǎn)量在5 000—5 500t/d熟料,標定的實際產(chǎn)量均超過設計產(chǎn)量.在4 800~5 500t/d熟料左右。對回轉(zhuǎn)窯的單位容積產(chǎn)量、單位有效表面積產(chǎn)量和單位截面積產(chǎn)量等各項指標進行比較.可以看出,從上世紀80年代至今.隨著對預分解窯技術(shù)研究的深入及設計和操作水平的提高.這些指標不斷提高。冀東灤縣生產(chǎn)線的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗表明,通過優(yōu)化預分解系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的匹配設計,該規(guī)格回轉(zhuǎn)窯可以適應5 000~5 500t/d熟料生產(chǎn)能力的需要。


2分解爐容積及生產(chǎn)能力
表2所示為預分解窯系統(tǒng)中分解爐的相關(guān)參數(shù)。由表2可以看出,80年代建設的4 0000d級的珠江、冀東和寧國等廠的分解爐容積較小,單位容積生產(chǎn)能力較高.而近年建設的冀東灤縣生產(chǎn)線分解爐容積較大,單位容積生產(chǎn)能力較低。由此可見,采用擴大爐容.延長燃料在爐內(nèi)的滯留時間以保證燃料完全燃燒的優(yōu)他設計是近年來與分解爐發(fā)展的趨勢。當然,分解爐的生產(chǎn)能力除了跟容積有關(guān),還與其爐型結(jié)構(gòu)、爐內(nèi)三維流場分布及燃料在爐內(nèi)的起燃狀況和燃燒速率有很大關(guān)系。20世紀90年代以來,我國水泥科研人員在消化吸收國際先進技術(shù)的基礎上,自主研制開發(fā)出了TDF、TSD、TWD、TFD、TSF、NC-SST、CDC型等多種新型分解爐,充分考慮了容積、結(jié)構(gòu)形式及使用低質(zhì)燃料等多方面的因素,可滿足不同的需要。
3窯和分解爐熱負荷
有關(guān)窯和分解爐熱負荷指標列于表3。由表3可以看出.與20世紀80年代建成的冀東NSF、寧國MFC、珠江SLC相比,90年代以后建設的冀東灤縣TDF、銅陵海螺2號線和華新水泥廠等窯單位有效容積、面積及燒成帶有效截面積熱負荷較高,爐單位有效容積熱負荷和單位有效截面積熱負荷較低,有利于低質(zhì)燃料的利用。
4冷卻機生產(chǎn)能力
表4所示為冀東灤縣等預分解窯系統(tǒng)篦冷機指標。同時按照日本對47臺預分解窯與篦冷機匹配狀況調(diào)查得到的篦冷機面積(SG)與窯臺時生產(chǎn)能力(M)之間相關(guān)性的回歸方程:
SG=0.6M+10.92m
2(r=0.912,n=47)
結(jié)合各廠窯設計能力及實際能力,計算求得SG與各廠篦冷機篦板實有面積對比列于表5。


由表4及表5可以看出,單位篦板面積產(chǎn)量大都在40t/mz,d左右;從冷卻機規(guī)格來看,按照日本T-14調(diào)查報告回歸公式計算,各生產(chǎn)線冷卻機規(guī)格均偏小。這可能與目前的冷卻機比T-14調(diào)查報告中選用的玲卻機技術(shù)上有很大改進有關(guān).但結(jié)合冀東灤縣TDF窯系統(tǒng)等生產(chǎn)線篦冷機的實際運行效結(jié)果來看,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有冷卻機選型多數(shù)偏小,使得進一步提高窯系統(tǒng)產(chǎn)量受到一定限制。
5旋風筒分離效率
在預熱器系統(tǒng)中各級旋風筒的分離效率及它們之間的合理匹配.對保證預分廨窯經(jīng)濟合理與安全生產(chǎn)十分重要。一般認為C.級筒的分離效率,可以減少飛回量,從而減少生料的外循環(huán);提高C,級筒的分離效率減少高溫生料的內(nèi)循環(huán)。對C:級至C4級簡的設計,一般要求在保證合理的分離效率下,盡
量降低阻力。
表6為各級旋風筒的分離效率。從表6可知,冀東灤縣等20世紀90年代以后建設的水泥廠各級旋風筒的分離效率匹配為C,CZ C3 C4模式,且C4級旋風筒分離效率保持在81.OOqo以上。從現(xiàn)場標定的各級筒出口氣溫及下料溫度來看.偶見中間級旋風簡下料溫度高于出氣溫度,說明下料鎖風不嚴,有串風現(xiàn)象,因此應進一步優(yōu)化各級旋風筒,特別是Cl和C4級旋風筒的結(jié)構(gòu).加強鎖風,進一步減少熱物料的內(nèi)循環(huán)及預熱器出口的飛灰量,提高全窯系統(tǒng)的熱效率。

6預熱分解系統(tǒng)的換熱功能
換熱效率是衡量氣固兩相換熱效果的指標。表7所示為各廠預熱分解系統(tǒng)各級換熱單元的換熱量及總換熱效率。從窯尾預熱分解系統(tǒng)總的換熱效率方面考察.20世紀90年代以后建設冀東灤縣等水泥廠預熱分解系統(tǒng)總的換熱效率為74.62c/o.高于80年代建設的冀東NSF、柳州SLC和珠江SLC窯。
從各級換熱單元及分解爐等子系統(tǒng)換熱量方面考察,把分解爐和C.級筒作為一個綜合換熱單元,它們承擔著繁重的換熱任務,其換熱量所占比例很大。同時也可以看到,各級旋風筒及其聯(lián)接管道換熱單元,也承擔著生料的預熱任務,一般來說C,級換熱單元任務較大,其它級換熱單元任務梢小,這是所有預分解窯的共同點,區(qū)別僅在于換熱比例的不同。由表7可見,本世紀建設的冀東灤縣水泥廠C.級換熱單元所占比例為17.52%.分解爐和C.級筒換熱單元所占比例為63.80%.高于上世紀80年代所建的廠;其預熱分解系統(tǒng)總的換熱效率達到了75.92%,也高于其它各對比廠。

7預熱分解系統(tǒng)的分解功能
生料在窯尾懸浮預熱器及分解爐內(nèi)預熱、分解是預分解窯區(qū)別其它各類窯型的最重要的特性。因此,窯尾有關(guān)子系統(tǒng)在分解功能方面發(fā)揮的好壞.是衡量預分解窯優(yōu)劣的重要技術(shù)指標。表8為各預分解窯系統(tǒng)的預熱分解功能,由表8可知:冀東灤縣等20世紀90年代以后建設的預分解窯系統(tǒng)的分解率在88%~93%之間,低于20世紀80年代所建的柳州SLC、珠江SLC、冀東NSF.但是分解爐本身的分解率卻大大高于20世紀80年代所建的柳州SLC等生產(chǎn)線。由此看來,近幾年對分解爐容積的增大和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化.大大提高了其分解功能.但整個分解系統(tǒng)的分解率反而有所下降,需要對旋風筒等相關(guān)單元的有關(guān)參數(shù)以及于分解爐的匹配進一步優(yōu)化.以提高人窯物料的分解率。
8熟料熱耗
表9列出了冀東灤縣等預分解窯系統(tǒng)的熱平衡主要項目,可以看出.實測的單位熟料熱耗為3062~33337KJ/kg ·cl,與設計熟料熱耗基本相當,但與國際先進水平2 950kj/kg仍有較大差距。進一步分析熱平衡支出項目,可以發(fā)現(xiàn)降低熱耗的措施,一方面是優(yōu)化提高預熱器系統(tǒng)換熱功能,降低幽預熱器廢氣溫度:另一方面應優(yōu)化冷卻機系統(tǒng)操作,降低出冷卻機熟料溫度和余風排放溫度。
9分析評價
通過對現(xiàn)有5 000t/d級預分解窯系統(tǒng)設計參數(shù)和運行狀況的分析和比較,可以發(fā)現(xiàn),以冀東灤縣為代表的20世紀90年代以后建設的5000t/d級水泥預分解窯生產(chǎn)線,按設計能力來說,各單機設備能力完全能夠滿足生產(chǎn)需要。從實際運行情況看,實際產(chǎn)量基本都超過設計產(chǎn)量,目前實際運行狀況證實,回轉(zhuǎn)窯和窯尾分解爐系統(tǒng)均有一定富余能力.冷卻機能力稍顯不足,預熱器系統(tǒng)運行參數(shù)不夠理想。這些需要在新系統(tǒng)的設計中引起重視。

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