泰國某熱電廠項目是由杭州鍋爐集團總承包的一個鍋爐島項目。鍋爐采用循環(huán)流化床,鍋爐出力為65 t/h,壓力6.6 MPa,溫度480℃。本鍋爐的燃料為生物質(zhì)燃料和煤的混合物,生物燃料約占提供的總熱量的71%,其中生物燃料以樹皮為主,摻人少量的紙漿、淤泥、鋸木屑等。樹皮為經(jīng)過剝皮機剝下來的樹皮,長度大多數(shù)在20~200 mm。樹皮的特點為高水分(6324),低位熱值為3. 88 MJ/kg。
1鍋爐給料系統(tǒng)
鍋爐給料系統(tǒng)見圖1。煤和生物質(zhì)料分倉裝料。煤下落到變頻刮板機后,轉入到定速混合刮板。生物質(zhì)料倉內(nèi)裝有變頻自公轉螺旋,生物質(zhì)料通過自公轉螺旋后也進入混合刮板。通過混合刮板,煤和生物質(zhì)料混合物一起進入變頻旋轉給料閥,最后通過播煤風進入到爐膛。
2試車情況
在空轉試車中,一切設備均正常工作。而在倉內(nèi)上料、給料系統(tǒng)開始運轉后,其中一路旋轉給料閥振動厲害,爐膛壓力突然升高,有少許煙從旋轉閥縫隙中冒出,隨后卡死。檢查發(fā)現(xiàn),混合刮板出料口至旋轉閥處堆滿生物質(zhì)料。另一路運行相對平穩(wěn)幾分鐘后,發(fā)現(xiàn)混合刮板報警斷流。檢查發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)料倉下料口與混合刮板的人料口中間縮頸部分堵料。
經(jīng)分析可能存在兩種情況:一是旋轉給料閥的出力不夠;二是生物質(zhì)料倉自公轉螺旋的出力過大或者生物質(zhì)料存在坍料的問題。隨后使系統(tǒng)恢復運行后,打開各部分的人孔進行觀察。當自公轉電機運行時,一會兒就會將料挖空,從而造成斷料或少料的情況;當自公轉電機置于5 Hz的情況下,倉內(nèi)生物質(zhì)料自動坍塌,卸入混合刮板。當斷料后,檢查生物質(zhì)料倉,發(fā)現(xiàn)料倉內(nèi)公轉軸套周邊存在較為嚴重的搭橋。
生物質(zhì)料與煤混燒時,由于生物質(zhì)料經(jīng)常中斷而造成爐膛出口負壓、溫度波動。而當料倉生物質(zhì)料較少,自公轉螺旋能正常運轉時,生物質(zhì)料給料比較均勻,此時爐膛壓力、溫度非常穩(wěn)定。
從只燒煤的情況來看,給煤引起的波動更大,鍋爐爐膛壓力、溫度每3s左右波動1次。經(jīng)分析,這是因為兩刮板間距為600 mm,而導致了每3s左右燃煤必然中斷1次。
3改 進
(1)坍料問題 當皮帶上料,特別是自公轉螺旋轉動時,造成大量物料直接滑入下料口,這足因為設備結構本身因素而造成的。因此,應把方形下料口的四個角補成圓角(見圖2),然后電機錐形罩殼延長至支撐梁下50 mm。
(2)搭橋問題支撐梁造成的搭橋,都是搭在自公轉螺旋軸外罩殼兩邊。原因有二:一是此處梁間間距很;二是此處梁沒有尖角,生物質(zhì)料因無法下落而在倉內(nèi)堆壓3~4天。如果按照正常運行給生物質(zhì)料,有th就需補料了。因此,應在此處增加尖角。另外,除非特殊情況,在較長的停爐期間,必須將倉內(nèi)的料清空或保持低料位。
(3)自公轉螺旋周邊搭橋運行初期,滿料時,只有自公轉螺旋轉動,過一段時間,螺旋就轉不出料。高頻運轉公轉電機時也推不動,造成跳閘、坍料;低頻運轉時也產(chǎn)生坍料。所以只能采用點動,將料清空,先解決高頻下的坍料問題,再進行試驗,解決低轉速下自公轉電機連續(xù)運行問題。
(4)刮板的間距如果燒煤,由于兩刮板間距為600 mm,因而導致了3s左右燃煤必然中斷1次?梢酝ㄟ^將2臺混合刮板機錯時下料,或在兩刮板之間再增加兩塊刮板,這樣使落料的時間間隔不至于過長而引起爐膛壓力波動。
(5)旋轉閥卡住坍料太多會造成旋轉閥卡住,導致給料系統(tǒng)跳閘,并不是旋轉閥出力不夠。不發(fā)生坍料也就不存在螺旋閥卡住的問題。
4結 話
改進以后,鍋爐給料均勻,運行穩(wěn)定。因此,對于生物質(zhì)料和煤摻燒的給料系統(tǒng),既要考慮防止生物質(zhì)料搭橋,還要考慮循環(huán)流化床鍋爐本身的特點,才能使鍋爐穩(wěn)定運行。
三門峽富通新能源不但銷售生物質(zhì)鍋爐、加工炊事生物質(zhì)燃料鍋爐外,還銷售生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料的顆粒機、秸稈壓塊機等機械設備。