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      秸稈粉碎機(jī)新聞動態(tài)

       

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      SMN油壓殘極破碎機(jī)存在問題及改進(jìn)措施

      發(fā)布時間:2013-11-08 13:41    來源:未知

          某5 MN油壓殘極破碎機(jī),主要用于破碎生產(chǎn)中的不合格生、熟陰極炭塊及熟廢石墨電極,是中碎配料中的主要設(shè)備之一。該設(shè)備能否正常運(yùn)行,將影響到整個中碎配料系統(tǒng)。該設(shè)備由貴陽鋁鎂設(shè)計院設(shè)計,于2000年由太原重型機(jī)械有限公司生產(chǎn)制造。5 MN壓機(jī)自2000年9月份安裝,在中碎配料系統(tǒng)中,其試車比較順利和穩(wěn)定,設(shè)備的起動平穩(wěn),運(yùn)轉(zhuǎn)正常,達(dá)到了設(shè)計的要求。在轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)后的幾年中,隨著生產(chǎn)負(fù)荷量的增大及炭素制品工藝配方的改動,該設(shè)備出現(xiàn)了一些問題。針對存在的問題,采用了相應(yīng)的改進(jìn)措施。
      1、設(shè)備性能及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      1.1  主要性能參數(shù)
          物料尺寸(最大)525 mm×625 mm×3350 mm
          耐壓強(qiáng)度    30~ 35 MPa
          極限耐壓強(qiáng)度    71 MPa
          破碎方式    垂直吊裝破碎
          處理后的物料尺寸    ≤150 mm X150 mm
          生產(chǎn)能力    5 t/h
          壓機(jī)公稱壓力    5 MN
          液體單位壓力    20 MPa
          主缸行程    1125 mm
          工作速度    12 mm/s
          側(cè)缸行程    1150 mm
          側(cè)缸速度    前進(jìn)125 mm/s
          后退170 mm/s
          推料缸力    0.2 MN
          推料缸行程    310 mm
          推料缸速度    300 mm/s
          設(shè)備總功率    120 kW
      1.2  5 MN油壓殘極破碎機(jī)的組成
      1.2.1壓機(jī)本體部分
         壓機(jī)本體采用臥式整體焊接框架式結(jié)構(gòu),主要由框架及工作缸部分、回程缸、動梁破碎室、推料缸等部分組成。
      1.2.2液壓傳動系統(tǒng)
      主要由主泵及泵頭閥組、控制閥塊、油箱及冷卻過濾系統(tǒng)、充液閥及管道等構(gòu)成。
      1.2.3  電氣控制系統(tǒng)
          采用可編程控制器(PLC)控制,設(shè)有手動和自動兩種工作制度。
      2 、 生產(chǎn)中存在的問題及改進(jìn)措施
      2.1  液壓油污染
          在液壓傳動系統(tǒng)中,據(jù)估計有70%的液壓系統(tǒng)故障是直接由于油液性能不良和污染造成的。在對該設(shè)備液壓油的化驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),平均每隔6—7個月,液壓油因污染嚴(yán)重而不能使用。不但使大量液壓油報廢,增加了設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用,也將對液壓系統(tǒng)的閥及液壓缸的密封件造成損壞,影響到整個系統(tǒng)的正常運(yùn)行。通過分析,認(rèn)為造成油液污染主要是由于廠房內(nèi)含塵濃度過高,在兩個側(cè)缸帶動主壓頭快速前進(jìn)時,充液閥要向主缸快速補(bǔ)充大量液壓油,造成大量含塵氣體快速從進(jìn)氣口及內(nèi)置油泵傳動軸處吸人油箱所造成的。在2002年9月份,針對以上問題,采用了如下方案進(jìn)行處置:對油泵傳動軸處加裝密封裝置,將油箱的進(jìn)氣口引至廠房外,從而避免了廠房內(nèi)大量含塵氣體進(jìn)入油箱內(nèi),保證了整個液壓系統(tǒng)液壓油的清潔。在近4年對該設(shè)備液壓油的檢測中,沒有再發(fā)生過液壓油污染事故。
      2.2  工作控制方式不合理
          該壓機(jī)設(shè)計的系統(tǒng)壓力為20 MPa,在生產(chǎn)中設(shè)定的壓力為18 MPa。由于本系統(tǒng)采用了PLC控制,其控制是按照程序設(shè)走的時間運(yùn)行。其液壓系統(tǒng)工作原理見圖1,工作控制流程如下:
          起動→充液閥打開,回程缸快速帶動工作缸前進(jìn)→到JSI進(jìn)慢速限位→回程缸慢速前進(jìn)-到JS2限位→充液閥關(guān)閉,工作缸與回程缸慢速加壓前進(jìn)→到JS3回程限位或達(dá)到時間→充液閥打開,回程缸帶動工作缸快速退回→到JS4回慢速限位→側(cè)缸慢速→到JS5停止限位→充液閥關(guān)閉,回程缸停止
      →推料缸前進(jìn)→到JS7退回限位→推料缸退回-到JS8停止限位一推料缸停止。
          在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),設(shè)備在正常工作時,破碎室內(nèi)加料量的多少,造成了其工作方式的不同,當(dāng)破碎室內(nèi)加料量少或適中時,其工作方式按以上的工作原理運(yùn)行,當(dāng)破碎室內(nèi)加入大量的料時,其工作方式就不能按以上的工作原理運(yùn)行,通過觀察發(fā)現(xiàn),在設(shè)備正常運(yùn)行情況下,側(cè)主缸的壓力如下:側(cè)缸正?焖偾斑M(jìn)時的壓力最大為6 MPa,主側(cè)缸慢速正常運(yùn)行時的壓力為12 MPa左右,只有在主缸和側(cè)缸破碎原料擠不動,也沒有到JS3回程限位時,主側(cè)缸的壓力才急劇上升到系統(tǒng)設(shè)定的18 MPa壓力,使液壓系統(tǒng)主液壓泵工作在高壓狀態(tài),造成系統(tǒng)的溢流閥處在高速溢流狀態(tài),只有達(dá)到設(shè)定的時間后,側(cè)缸帶動主壓頭返回,并進(jìn)行下一次破碎。通過分析認(rèn)為,此方案增犬了設(shè)備的能耗,也造成了液壓系統(tǒng)溫度的升高,對于整個液壓系統(tǒng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生不利因素。針對存在的問題,采取了以下措施:在側(cè)缸和主缸液壓集成閥測壓口處各增加一個壓力繼電器,其壓力分別設(shè)定為:側(cè)缸7 MPa,主缸14 MPa。改動后的工作控制流程如下:
          起動→充液閥打開,側(cè)缸快速帶動主缸前進(jìn)→PSI壓力繼電器達(dá)到7 MPa-*充液閥關(guān)閉,主缸與側(cè)缸慢速加壓前進(jìn)→PS2壓力繼電器達(dá)到14 MPa或到JS3回程限位→充液閥打開,側(cè)缸帶動主缸快速退回→到JS4回慢速限位→側(cè)缸慢速-到JS5停止限位→充液閥關(guān)閉,側(cè)缸停止-推料缸前進(jìn)-到JS7退回限位→推料缸退回→到JS8停止限位-推料缸停止。
          改動后,降低了設(shè)備的能耗,提高了設(shè)備的破碎效率,保證了液壓系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
      破碎機(jī),顎式破碎機(jī),炊事破碎機(jī),粉碎機(jī),秸稈粉碎機(jī)
      2.3  側(cè)缸尾座斷裂
          2003年5—7月份,壓機(jī)的兩側(cè)兩個液壓油缸尾座相繼斷裂。斷裂位置如圖2(a)所示。通過對尾座斷裂部位做受力分析,認(rèn)為造成尾座斷裂的原因主要是由于,尾座底板在焊口斷裂位置處長時間受力,產(chǎn)生應(yīng)力疲勞而形成的斷裂。改造后的尾座如圖2(b)示,解決了尾座底板處焊口的受力問題,保證了5 MN殘極破碎機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過近3年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)此改劫是合理的。
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      2.4  推料液壓缸回不到位
          2001年2月發(fā)現(xiàn)推料活動齒板返回不到位。打開推料油缸前的活動齒板和齒板固定架,發(fā)現(xiàn)安裝活動齒板的空腔內(nèi)全是炭粉,將安裝活動齒板空內(nèi)炭粉清理完,重新安裝活動齒板后,推料油缸返回至原位置。由于炭粉主要堆積在齒板固定架與空腔后擋板之間,清理空腔內(nèi)炭粉需要拆解活動齒板和齒板固定架,造成清理空腔內(nèi)炭粉極困難,不但增加了設(shè)備操作人員和維修工的勞動強(qiáng)度,也造成了設(shè)備的長時間停機(jī),影響整個中碎配料系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對此情況,公司技術(shù)人員經(jīng)過分析討論后,決定進(jìn)行改進(jìn),在齒板固定架與空腔后擋板中間空腔的下底板上增加一排間距為50 mm,直徑為30mm的小孔,并在下部接一個下料溜管,將由活動齒板和齒板固定架帶進(jìn)空腔內(nèi)的炭粉直接排入下部運(yùn)輸大傾角皮帶內(nèi)帶走。
      3 、 結(jié)語
          經(jīng)過近幾年來對5 MN油壓殘極破碎機(jī)的不斷改進(jìn),使設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能得到了完善。生產(chǎn)能力得到提高,滿足了實(shí)際生產(chǎn)的需要。通過實(shí)踐證明,對5MN油壓殘極破碎機(jī)的改造是成功的,使設(shè)備的故障率降低,設(shè)備維修工作量減少,減輕了維修工人工作強(qiáng)度,降低了設(shè)備的維護(hù)及檢修費(fèi)用,提高了生產(chǎn)作業(yè)率,創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
          三門峽富通新能源銷售粉碎機(jī)、破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、顎式破碎機(jī)等。

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