某廠自2003年6月Ø3.3mx50m回轉(zhuǎn)窯投產(chǎn)達(dá)標(biāo)以來(lái),煤粉制備系統(tǒng)一直是制約高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的瓶頸,由于存在一些問(wèn)題,產(chǎn)量一直在9t/h左右徘徊,煤粉的細(xì)度和水分不穩(wěn)定,事故頻繁發(fā)生。由于窯系統(tǒng)運(yùn)行較正常,而且熟料的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1400t/d,系統(tǒng)用煤量總計(jì)達(dá)9t/h.煤磨幾乎是全負(fù)荷生產(chǎn),當(dāng)煤粉制備系統(tǒng)因故障停車(chē)時(shí),窯系統(tǒng)也必須減料停車(chē),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。于是自8月起,在近18個(gè)月時(shí)間內(nèi)我們對(duì)系統(tǒng)的缺陷和不合理的部位逐步進(jìn)行優(yōu)化改造,在投資不大的情況下,到2004年底,煤粉制備系統(tǒng)已達(dá)標(biāo)超產(chǎn)運(yùn)行,產(chǎn)量達(dá)12t/h左右,細(xì)度和煤粉的水分已經(jīng)達(dá)到燒成系統(tǒng)的要求,取得良好的效果。
1、煤粉制備系統(tǒng)
生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖1。主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。
2、存在的主要問(wèn)題
2.1 產(chǎn)量及質(zhì)量
改造前后的3組數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表2。
改造前與燒成系統(tǒng)所需要的煤粉標(biāo)準(zhǔn)相比,煤粉制備系統(tǒng)的產(chǎn)量、細(xì)度、水分都不能滿(mǎn)足要求。煤粉倉(cāng)卸料不暢,影響煤粉的流量。出磨上升管道在天氣較冷時(shí)結(jié)皮,使上升管道截面積變小,影響通風(fēng)。磨機(jī)的加載量不合理,影響產(chǎn)量。
2.2安全因素
改造前已經(jīng)出現(xiàn)多次磨頭爆燃的事故,每次處理至少0.5h以上,袋除塵器也在2003年11月發(fā)生爆燃燒毀布袋的熏大事故,事故處理3d。熱風(fēng)管道執(zhí)行器因?yàn)榘惭b位置不當(dāng),經(jīng)常損壞。
3、系統(tǒng)優(yōu)化措施
3.1 改進(jìn)喂料方法和回粉的位置
煤粉制備系統(tǒng)所用熱風(fēng)來(lái)自篦冷機(jī),溫度在320℃左右,屬于非惰性化操作。而且?guī)氪罅康氖炝项w粒,當(dāng)在磨頭和煤相遇時(shí),就成了煤的燃燒源,同時(shí)動(dòng)態(tài)選粉機(jī)的回粉也直接加入磨頭,由于下料的位置不當(dāng),粗粉在磨頭處冒煙。因?yàn)槲覐S使用的是高揮發(fā)分的煙煤,當(dāng)以下3種條件具備時(shí)容易發(fā)生磨頭燃燒:1)可燃性粉狀物以一定的濃度懸浮在含氧的氣體中,濃度在易燃的范圍內(nèi);2)有足夠的空氣和氧化劑;3)有效的燃燒源。所以該系統(tǒng)必須有防止爆炸和火災(zāi)的措施,對(duì)高揮發(fā)分的煙煤更應(yīng)注意。于是對(duì)磨頭進(jìn)料、進(jìn)風(fēng)裝置進(jìn)行改造(如圖2)。加雙翻板閥減少?gòu)脑哼M(jìn)料口漏進(jìn)冷風(fēng),改動(dòng)態(tài)選粉機(jī)的回粉在翻板閥的上方和原煤混合后入煤磨。這樣的好處有:1)改善入磨原煤的水分;2)杜絕冒煙現(xiàn)象;3)下料順暢。
3.2加裝旋風(fēng)除塵器
進(jìn)入煤磨的熟料粒度在0.2~3mm左右,硬度大于煤塊,在磨內(nèi)起“襯墊”的作用,對(duì)產(chǎn)量和細(xì)度有影響,并且對(duì)煤粉燃燒器和煤粉輸送管道的磨損也大。
在熱風(fēng)管上加裝旋風(fēng)除塵器,每個(gè)班收回熟料1.5t左右,有效地防止熟料進(jìn)入煤磨。
3.3改進(jìn)冷熱風(fēng)混合方式
由于冷風(fēng)閥太靠磨機(jī)口,熱風(fēng)和冷風(fēng)得不到很好混合,煤磨對(duì)原煤烘干不均勻,水分變化大,所以將冷風(fēng)閥移到熱風(fēng)閥后,并且把冷風(fēng)閥的直徑從Q300mm加大到①450mm.改善了冷風(fēng)調(diào)節(jié)的范圍和混合時(shí)間,實(shí)踐證明效果良好。如圖2所示。
3.4消除布袋除塵器爆燃燒袋的隱患
查看DCS系統(tǒng)的歷史記錄,發(fā)現(xiàn)灰斗的溫度在爆炸前有一段高報(bào)的記錄,分析可能是灰斗積灰造成煤粉的燃燒,引起的爆燃。在檢查灰斗卸料氣動(dòng)閥時(shí),發(fā)現(xiàn)氣缸已經(jīng)咬死,不能動(dòng)作,后改成重力翻板閥。使用1年來(lái),再?zèng)]有發(fā)現(xiàn)有積灰的現(xiàn)象。
3,5 優(yōu)化磨球級(jí)配
投產(chǎn)之初,有種保守理論認(rèn)為,磨機(jī)不能滿(mǎn)載工作,于是只加入85%的裝載量。大量文獻(xiàn)和實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),按照說(shuō)明書(shū)的要求100%的裝載量更利于磨機(jī)的工作,因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮了富余量,再減輕工作量反而更不利于生產(chǎn)效率的提高。于是對(duì)煤磨研磨體重新清倉(cāng)級(jí)配,使裝載量達(dá)到100%。
3.6給上升管道保溫
我廠處在沿海地區(qū),屬于多風(fēng)氣候,濕度較大,未加保溫層時(shí),管道壁上易產(chǎn)生結(jié)露,結(jié)皮使管道截面積減小,影響通風(fēng)效果。重新制作保溫層后,經(jīng)過(guò)一個(gè)冬天,未發(fā)生結(jié)露堵管現(xiàn)象。
3.7 改變熱風(fēng)閥門(mén)電動(dòng)執(zhí)行器的安裝方法
原熱風(fēng)管道的電動(dòng)執(zhí)行器安裝在熱風(fēng)管道之上,電器部分長(zhǎng)期處于高溫下工作,使其過(guò)早老化損壞。后在熱風(fēng)管道和電動(dòng)執(zhí)行器間加裝自制的散熱器,延長(zhǎng)了執(zhí)行器的使用壽命。改進(jìn)后至今未發(fā)現(xiàn)異常。
3,8 系統(tǒng)漏水漏氣
一段時(shí)間里,每逢雨天,發(fā)現(xiàn)煤粉倉(cāng)內(nèi)的煤粉水分很大,甚至達(dá)到10%以上,使計(jì)量系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,但是出磨的水分正常。究其原因,是袋除塵器的頂板密封不嚴(yán),雨水被負(fù)壓吸入除塵器內(nèi),沿著內(nèi)殼和收下的煤粉混合后通過(guò)輸送機(jī)械送入倉(cāng)內(nèi),造成水分過(guò)高。重新用橡膠圈密封處理后正常。同時(shí)系統(tǒng)負(fù)壓也提高了200Pa。
4、系統(tǒng)優(yōu)化后的效果
系統(tǒng)優(yōu)化后運(yùn)行良好,細(xì)度和煤粉的水分已經(jīng)完全達(dá)到燒成系統(tǒng)的要求,改造后生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。產(chǎn)量最高時(shí)達(dá)到13.5~14t/h。在滿(mǎn)足燒成系統(tǒng)用煤的情況下,每天可以停磨4~5h,單這一項(xiàng)每年就可以節(jié)約電費(fèi):500kWx4h/dx360dx0.562元/kWh(我廠的平均電價(jià))=404640(元),經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。
三門(mén)峽富通新能源銷(xiāo)售回轉(zhuǎn)窯、干燥機(jī)、烘干機(jī)、滾筒烘干機(jī)等設(shè)備。