在制絲生產(chǎn)線的松散回潮、篩分加料、切絲等工序設(shè)置有多處篩分裝置,其目的是為了減少煙葉造碎和筒壁粘附,提高加工質(zhì)量。但是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),隨著生產(chǎn)時間的延續(xù),振動篩分機的篩分效率降低很快,原因在于隨著生產(chǎn)的進行,篩孔會不斷地被堵塞,造成篩分效率下降。為此,對原振動篩分機進行了改進,較好地解決了這個問題。
1、材料與方法
1.1材料與儀器設(shè)備
(1)同一牌號配方片煙,每批投料量8000 kg。
(2)1200/5575搖臂式雙層振篩(秦皇島煙草機械有限責任公司),平板網(wǎng)面,圓形網(wǎng)孔,上層孔徑為6 mm,下層振篩孔徑為2 mm,振動頻率為480次/min,振幅為11 mrn。篩網(wǎng)長2.4 m,寬0.8 m;GFIW6. 0/2.O(平紋)葉片振動分選篩(鄭州煙草研究院)。
1.2方法
(1)分別從篩分機進料口和出料口處隨機取樣各1 kg,取樣間隔時間為10 min,各取樣5次。
(2)將篩分前的樣品用葉片振動分選篩進行篩分,篩分時間為l min。取出從葉片振動分選機篩網(wǎng)以下各層篩出的2~6 mm碎片,進行稱重。
(3)用上述方法將篩分后的樣品在葉片振動分選機上進行篩分、稱重。
(4)篩分效率按下式計算:
Q(%)=(W
1-W
2)/W
1×100%
式中:Q為篩分效率;W1為篩分前樣品中碎片量(kg);W2為篩分后樣品中碎片量( kg)。
2、測試結(jié)果與分析
圖1和圖2為改進前的碎片篩分效率變化曲線圖。由圖1和圖2可以看出,隨著生產(chǎn)時間的增加,振篩篩分效率迅速降低,下降到23%左右時基本穩(wěn)定。分析造成篩分效率降低的原因是由于振動篩分機篩網(wǎng)槽體較長,一些碎煙片在槽體內(nèi)未能及時透過篩孔落下,也沒有及時隨物料離開槽體,而是在槽體內(nèi)篩網(wǎng)面上形成堆積,使篩孔堵塞,造成篩分效率下降。針對這個問題國內(nèi)其它企業(yè)也采取過不少措施,如改裝篩面,使其便于拆卸清理;或在過料時突然改變振動頻率;或安裝帶有棘爪的裝置以實現(xiàn)自動清理篩面等,但是效果都不甚理想。為此,我們嘗試采用壓縮空氣脈沖式噴吹的方法進行改進。
3、改進效果
圖3為改進后的振篩裝置示意圖。如圖3所示,在1所示的振動篩分機后部雙層振篩夾層的橫頭位置安裝4個脈沖式壓縮空氣噴射裝置,噴嘴水平指向物料流向,用軟管與生產(chǎn)車間的氣源連接,以一定的頻率和壓力噴射壓縮空氣,使夾層內(nèi)產(chǎn)生的瞬時壓力能夠?qū)⒄窈Y上堆積的碎煙片吹開,避免了篩孔堵塞造成篩分效率的下降。經(jīng)實際生產(chǎn)驗證,選擇適當?shù)膲嚎s空氣噴吹壓力和頻率,此裝置可有效避免振動篩分機篩孑L堵塞現(xiàn)象,篩分效率不會因篩孔堵塞而大幅下降,從而顯著提高振動篩分機的篩分效率。改進后的效果對比見圖4、圖5和表1、表2。
由圖4和圖5可以看出,改進后振篩篩分效率的下降幅度較慢,且稍有下降后即趨于平穩(wěn)。由表1可以看出,改進后篩分效率明顯提高,提高幅度近30%。由表2可以看出。改進后葉絲整絲率提高,碎絲率有所下降,說明振篩的篩分效率有了較大提高。
4、結(jié)語
(1)與改進前相比,改進后振動篩分機的篩分效率提高了近30%,不僅整絲率有所提高,碎絲率下降,而且避免了因批間清理不及時所造成的不同產(chǎn)品間碎煙片的混雜以及因碎片在振槽體內(nèi)長期堆積而導致的霉變和滋生煙蟲問題,同時還避免了設(shè)備的頻繁拆卸、清掃,降低了勞動強度,提高了工作效率。
(2)該設(shè)計具有不改變原設(shè)備結(jié)構(gòu)、安裝簡單和篩分效果顯著等特點。