1、現(xiàn)狀及問題
在治金行業(yè)選礦工藝中,大量使用礦石
破碎機(jī)和磨碎機(jī)(如球磨機(jī)、棒磨機(jī)),對(duì)礦石進(jìn)行破碎和磨細(xì)。這些設(shè)備電機(jī)電壓高(一般為6kV),功率大(往往達(dá)數(shù)百kW),由高壓開關(guān)柜內(nèi)的油斷路器控制分閘和合閘。運(yùn)行中要求對(duì)關(guān)鍵設(shè)備一軸瓦進(jìn)行有效的溫度保護(hù),以防過熱。否則一旦燒毀,經(jīng)濟(jì)損失大,且維修不便,需要較長的修復(fù)時(shí)間(往往需3天以上)。當(dāng)前,破碎機(jī)和磨碎機(jī)仍多為繼電電路控制,存在如下問題:①控制、聯(lián)鎖采用由硬件實(shí)現(xiàn)的繼電控制,電器元件多,體積大,故障率高;②功能簡單,難以滿足更高、更準(zhǔn)的控制要求;③靈活性差,運(yùn)行后調(diào)整(如要更改工藝或聯(lián)鎖關(guān)系)極為不便;④保護(hù)系統(tǒng)不完善,常常出現(xiàn)設(shè)備軸瓦燒毀等故障,影響正常生產(chǎn)。
2、設(shè)計(jì)方案
無論是破碎機(jī)或磨碎機(jī),控制以啟停、聯(lián)鎖為主,信號(hào)多為邏輯開關(guān)量;保護(hù)主要是設(shè)備軸瓦溫度的保護(hù)。軸瓦主要用于電機(jī)傳動(dòng)部分與機(jī)械部分的連接與支撐,由特殊合金(如鈦合金)制成。運(yùn)行時(shí)為防止摩擦過熱,需要不停地給軸瓦供油潤滑,這往往由一用一備的兩臺(tái)油泵完成。
對(duì)于磨碎機(jī),軸瓦的溫度保護(hù)相對(duì)簡單些,可在機(jī)座上打孔裝入嵌入式測溫元件(如Ptl00)經(jīng)測量變送單元送到控制器進(jìn)行處理。但對(duì)于破碎機(jī)則困難得多,因?yàn)檩S瓦安裝位置的不同,無法象磨碎機(jī)那樣進(jìn)行直接測量。但發(fā)現(xiàn),當(dāng)軸瓦溫升增加時(shí),主要表現(xiàn)在潤滑系統(tǒng)的油溫升高,決定實(shí)時(shí)檢測破碎機(jī)內(nèi)的進(jìn)油和回油溫差及其變化率,當(dāng)相關(guān)參數(shù)超過上限值時(shí),系統(tǒng)給出報(bào)警指示,必要時(shí)予以停機(jī)。
為從源頭上防止軸瓦溫升,保證軸瓦供油系統(tǒng)正常,在保護(hù)上采取如下措施:①檢測供油壓力,當(dāng)油壓不足時(shí),備用泵立即投入工作。待油壓恢復(fù)正常1分鐘后,備用泵自動(dòng)切除;②為防止濾網(wǎng)堵塞,檢測回油壓力,當(dāng)供油壓力與回油壓力之間的壓差達(dá)到一定值時(shí)報(bào)警;③在管路上安裝小流量檢測開關(guān),當(dāng)流量小于某一閥值時(shí),給出報(bào)警指示,若連續(xù)報(bào)警超過1分鐘,則自動(dòng)停機(jī);④測量油箱油位,以防油量過小,當(dāng)油位低于下限值時(shí)報(bào)警。
此外,當(dāng)發(fā)生機(jī)械卡死等故障引起軸瓦溫度升高時(shí),由進(jìn)回油溫差及其變化率給出報(bào)警或切機(jī)信號(hào)。
鑒于控制上以邏輯量為主,決定采用可編程序控制器(PLC)來取代現(xiàn)有繼電控制方式。與傳統(tǒng)繼電控制相比,PLC具有可靠性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、應(yīng)用靈活等特點(diǎn),非常適用于這種現(xiàn)場粉塵大、振動(dòng)強(qiáng)等對(duì)控制器抗振動(dòng)、抗粉塵及抗電磁干擾能力要求很高的場合。特別是近年來,PLC在模擬量處理以及通訊聯(lián)網(wǎng)功能上也得到大大增強(qiáng),完全可以滿足上述控制和保護(hù)的要求。
3、硬件實(shí)現(xiàn)
在礦石破碎或磨礦工藝中,往往有多臺(tái)設(shè)備同時(shí)工作,但彼此之間一般相互獨(dú)立?紤]到系統(tǒng)的可靠性,決定采用分散控制方案,即每臺(tái)設(shè)備由一臺(tái)控制器分別控制。這樣,當(dāng)一臺(tái)設(shè)備處于檢修或維護(hù)狀態(tài)時(shí),不影響其它設(shè)備的正常生產(chǎn)。
某廠細(xì)碎車間現(xiàn)有4臺(tái)短頭圓錐破碎機(jī),擔(dān)負(fù)著整個(gè)選礦廠‘的礦石精細(xì)破碎任務(wù),設(shè)備彼此之間的開停相經(jīng)獨(dú)立,在此系統(tǒng)中,采用可編程序控制器。其中,采用4臺(tái)緊湊型PL(CPMIA--CPU40)分別對(duì)4臺(tái)破碎機(jī)進(jìn)行控制。主要負(fù)責(zé)設(shè)備的啟停、聯(lián)鎖等邏輯控制。由于CPMIA處理摸擬量的功能有限,決定采用OMRONa機(jī)(C200HC-CPU43)用于4臺(tái)破碎機(jī)模擬量(溫度、壓力和流量等)的檢測和處理,如圖1所示。
C200HC與4臺(tái)CPMIA之間運(yùn)用RS485協(xié)議進(jìn)行通信。每臺(tái)CPMIA將破碎機(jī)的啟動(dòng)、停止等狀態(tài)信號(hào)送到CoOOHG,而C2(XJHC在對(duì)相關(guān)模擬量處理完畢后,將報(bào)警或停機(jī)信號(hào)發(fā)送到相應(yīng)的CPMlA執(zhí)行處理。
lVr - ALOOI和CIFlI分別用于C200HC與CPMIA的R5232/RS485協(xié)議轉(zhuǎn)換。C200HG作為主節(jié)點(diǎn),每臺(tái)CPMIA作為485網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)從節(jié)點(diǎn)。最多可擴(kuò)展到32個(gè)從節(jié)點(diǎn),完全滿足一般工業(yè)現(xiàn)場對(duì)站點(diǎn)數(shù)量的要求。
4、系統(tǒng)功能與特點(diǎn)
與原控制系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)具有如下功能及特點(diǎn):
①準(zhǔn)確的啟?刂疲嚎蓽(zhǔn)確控制破碎機(jī)自動(dòng)順序啟動(dòng),即先啟油泵,油壓足后再啟破碎機(jī),延時(shí)后啟動(dòng)給料機(jī),停車控制順序相反。特別是在啟停破碎機(jī)時(shí),確保每次分合閘只限2s,大大降低了高壓開關(guān)柜內(nèi)由于分合閘故障而導(dǎo)致的分合閘線圈長時(shí)間工作而燒毀的現(xiàn)象。
②可靠的聯(lián)鎖功能:實(shí)現(xiàn)破碎機(jī)、油泵、給料機(jī)及出料皮帶之間緊密的聯(lián)鎖關(guān)系。比如,若出料皮帶突然停車,則給料機(jī)立即停止給料等。
③完善的保護(hù)功能:比如,欠油壓自動(dòng)補(bǔ)壓;補(bǔ)壓后仍欠壓自動(dòng)停機(jī);供油壓力、軸瓦溫度或供油流量超過極限值時(shí)報(bào)警或停機(jī)等。
④友善的容錯(cuò)功能:操作工在操作面板開關(guān)或按鈕時(shí),若操作不當(dāng),不會(huì)因此導(dǎo)致設(shè)備或人身事故。比如,油泵尚未啟動(dòng)時(shí),按破碎機(jī)啟動(dòng)鈕,破碎機(jī)不可能啟動(dòng)等。
此外,還可以對(duì)破碎機(jī)進(jìn)行給料變頻調(diào)速以穩(wěn)定其負(fù)荷。需要指出的是,本系統(tǒng)可以進(jìn)行計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),可連接到整個(gè)選礦廠集散控制系統(tǒng)(DCS)中。現(xiàn)場的各種狀態(tài)信息可實(shí)時(shí)傳輸?shù)讲僮髡居?jì)算機(jī)畫面上,便于集中觀察處理。同時(shí),操作人員也可在操作站上發(fā)出控制信號(hào),集中控制現(xiàn)場多臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行等。
5、結(jié)束語
目前,該設(shè)計(jì)已在某廠細(xì)碎、中碎和磨浮車間中得到成功應(yīng)用,使用方便直觀,控制準(zhǔn)確可靠,保護(hù)及時(shí)有效,可有效減少現(xiàn)場維護(hù)工作量,減少故障率,提高設(shè)備的運(yùn)行效率,可全面替代老式繼電控制及保護(hù)方式,具有很好的應(yīng)用推廣價(jià)值。
(轉(zhuǎn)載請注明:富通新能源破碎機(jī)
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