我廠回轉(zhuǎn)窯為Φ3m×60m,煤粉制備為中Φ1. 7m×2.5m風(fēng)掃式煤磨,原生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。進廠原煤經(jīng)原煤倉、圓盤喂料機入磨機,粉磨后的煤粉隨氣流入粗粉分離器,分離出的粗粉經(jīng)螺旋輸送機回磨繼續(xù)粉磨,細粉隨氣流進入細粉分離器。分離出的細粉進入煤粉倉,出細粉分離器的氣體一部分做一次風(fēng)入窯,一部分做煤磨的循環(huán)風(fēng)使用。
1999年投產(chǎn)以來,由于煤粉制備系統(tǒng)的循環(huán)風(fēng)與入窯一次風(fēng)相關(guān)聯(lián),產(chǎn)量要提高,磨內(nèi)風(fēng)速要加大,風(fēng)機風(fēng)量相應(yīng)也要加大,而風(fēng)機風(fēng)量受入窯一次風(fēng)限制而不能隨意加大,所以煤磨產(chǎn)量受到限制,篩余在10%時,煤磨臺時產(chǎn)量只有2.4t/h。
為了滿足燒成系統(tǒng)對產(chǎn)量的要求,必須放寬煤粉細度,但煤粉粗,窯內(nèi)燃燒不完全,形成還原氣氛,產(chǎn)生還原料。
二、改造后的工藝系統(tǒng)
采用風(fēng)掃煤磨與雷蒙磨(4R3216)串聯(lián),煤粉制備生產(chǎn)工藝流程如圖2所示。
原粗粉分離器分離出的粗粉不入風(fēng)掃磨,經(jīng)螺旋輸送機入雷蒙磨,粉磨后經(jīng)磨內(nèi)分析機選粉后隨氣流入細粉分離器,分離出的細粉經(jīng)斗式提升機入煤粉倉,煤粉輸送氣流由風(fēng)機形成閉路循環(huán),由于漏風(fēng)等因素造成氣流不平衡時(風(fēng)機輸出大于輸入),少量富裕氣體經(jīng)排氣閥、旋風(fēng)除塵囂排出(因排出的氣體未能達標(biāo),現(xiàn)已更換為小型袋除塵器)。風(fēng)量閥控制雷蒙磨循環(huán)風(fēng)量,調(diào)節(jié)煤粉產(chǎn)量與細度。
三、 改造后使用效果
(1)新系統(tǒng)操作與煤粉產(chǎn)量
在煤粉制備運行中,先開風(fēng)掃磨.后開雷蒙磨.根據(jù)雷蒙磨的負荷合理控制圓盤給料機的下煤量,熱風(fēng)爐設(shè)在風(fēng)掃煤磨入口端,細度控制先調(diào)整粗粉分離器風(fēng)葉,后調(diào)整分析機轉(zhuǎn)速。
改造前后風(fēng)掃磨的風(fēng)量不變,窯頭風(fēng)機為9 -19№7. 1D,風(fēng)量7 500ITI3/1i,以循環(huán)風(fēng)調(diào)節(jié)閥控制入窯風(fēng)量能夠滿足入窯要求,串聯(lián)雷蒙磨后不影響入窯風(fēng)量。改造后煤磨煤粉篩余值控制在10%以下,新系統(tǒng)兩磨串聯(lián)生產(chǎn).風(fēng)掃磨烘干、擊碎能力強.雷蒙磨研磨能力強,兩磨優(yōu)勢互補.產(chǎn)量增加,臺時產(chǎn)量由原來2. 4t/h增到5.2t/h,增加了2.8t/h。產(chǎn)量增加既保證了生產(chǎn),又增加了煤磨系統(tǒng)檢修時間。
經(jīng)運轉(zhuǎn)1年.2002年5月去掉了風(fēng)掃磨循環(huán)風(fēng)系統(tǒng).產(chǎn)量仍能保證在5. 2t/h,故拆除原循環(huán)風(fēng)管、循環(huán)風(fēng)控制閥。
(2)節(jié)電
原煤磨系統(tǒng)總功率104kW(其中煤磨95kW,斗式提升機5. 5kW,圓盤給料機lkW,螺旋輸送機1. 5kW,葉輪給料機lkW).臺時產(chǎn)量按2.4t/h計,電耗為43kWh/t。
新系統(tǒng)增加功率72kW(主電動機45kW,分析機5. 5kW,風(fēng)機15kW,斗式提升機5.5kW,葉輪給料機lkW),按增加產(chǎn)量2.8t/h計,電耗為25. 7kWh/t,較原系統(tǒng)減少17. 3kWh/t。
由于煤粉產(chǎn)量提高,滿足了生產(chǎn)的需要,煤粉細度得到控制,煤粉篩余值可根據(jù)煤的質(zhì)量降到5%。窯內(nèi)煤粉燃燒完全,減少了黃心料。
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