1、斗式提升機減速機殼體開裂情況與修復(fù)方案
我公司的運煤斗式提升機采用了鏈傳動方式,由于鏈傳動沖擊載荷較大,導(dǎo)致減速機下殼體頻繁開裂。起初懷疑是減速機選型小所致,為此我們用ZSY224-40-2型減速機代替原來使用的ZSY200-56-2型,但還是出現(xiàn)減速機下殼體開裂,而且開裂位置都在輸出軸下方,見圖1。
多年來鑄鐵減速機殼體一旦開裂就不得不報廢,因無論采用什么焊條、什么焊接工藝,修理的鑄鐵件強度均達不到原件的使用要求,由此減速機共已損壞更換4臺(平均一年一臺)。今年四月初,減速機下殼體又出現(xiàn)了開裂現(xiàn)象,由于當時沒有備用減速機,我們只好先將以前的一臺震動較大的舊減速機換上,然后對開裂的減速機殼體進行修復(fù)。這次修復(fù)我們采用了焊接和增沒輔助拉板相結(jié)合的方法,取得了很好的修理效果。
2、裂縫的焊接
(1)焊前準備工作。先將殼體內(nèi)油污清理干凈,并對開裂處進行打磨,打出一個雙面的U型坡口,中間留有5 mm寬不開坡口;再對打磨出的U型坡口周圍進行預(yù)熱,預(yù)熱溫度為300℃,并穩(wěn)定300℃溫度直到焊接完畢。
(2)采用507焊條進行分層施焊。其中第一層采用Φ3.2 mm電焊條,電流控制在140A;后面各層用Φ4.0 mm電焊條.電流控制在160A。另每焊完一層用手錘敲擊一遍,以消除焊接產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力并清除焊渣,一直到坡口焊滿、焊平為止。
(3)施焊完成后立即進行保溫去除焊接應(yīng)力的退火措施。方法是采用烘干爐的爐火,對施焊處進行蓋埋保溫24h,然后讓溫度自然降至常溫。
3、增設(shè)輔助拉板
(1)根據(jù)裂紋的具體位置,在其二側(cè)的殼體上進行鉆孔,見圖1。其中孔距A為160 mm,鉆孔直徑為Q16mm(實測孔徑為中16.3 mm)。
(2)制作輔助拉板。在制作輔助拉板前,要對所用的制作鋼板(Q235鋼板)進行加熱試驗,以了解鋼板的熱脹冷縮情況。方法是在100 mmx220 mm的鋼板上,鉆孔距為160 mm的二個孔(孔徑為中16 mm),然后加熱至300℃時測量其兩孔中心難,結(jié)果二孔距離由160 mm脹至160.6 mm。根據(jù)這一加熱試驗結(jié)果,我們在制作輔助拉板時,將拉板上的孔距減少0.3 mm(即為159.7 mm),以便在加熱裝配后能獲得較好的拉力,孔徑仍為中16 mm,見圖2。
(3)制作輔助拉板的裝配銷子。減速機殼體鉆孔后,實測其孔徑為16.3 mm,而輔助拉板鉆孔的孔徑為16 mm,據(jù)此采用輕型過盈配合方式,制作了二個輔助拉板的裝配銷子(螺栓),見圖3。
(4)輔助拉板的裝配。首先將配制的兩個裝配銷子(螺栓),分別打入減速機殼體上的兩個中16mm孔中;然后把制作的輔助拉板加溫至300℃,待孔距漲到160.5 mm時,將輔助拉板安裝到裝配銷子上;最后,再用M16螺母擰緊即可,見圖4。
4、修復(fù)效果
(1)采用這種方法修復(fù)開裂的減速機殼體,利用通過焊接技術(shù)修復(fù)裂縫的同時,在焊接處應(yīng)用熱脹冷縮技術(shù)增設(shè)的輔助拉板,大大提高了焊縫處的機械強度,從而保證了修復(fù)質(zhì)量。
(2)使用該方法修復(fù)后的減速機殼體,至筆者撰稿時已使用有兩個多月,未發(fā)現(xiàn)原裂縫修復(fù)處出現(xiàn)有任何再裂現(xiàn)象,使用效果很好。