某公司一期5 000t/d生產(chǎn)線采用了RP140x110輥壓機(jī)和Ø4.2mx13m閉路球磨機(jī)組成的水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。在此,筆者對(duì)運(yùn)行近4年來的電氣故障進(jìn)行如下總結(jié)。
1、水泥磨主電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)問題
Ø4.2m x13m水泥磨系統(tǒng)的控制連鎖較多,見圖1。啟動(dòng)連鎖為串聯(lián)接線,所有條件均滿足時(shí)方可啟動(dòng);保護(hù)連鎖為并聯(lián)接線,其中任一條件滿足時(shí)均可將磨機(jī)跳停。在生產(chǎn)中,中控有備妥信號(hào)但主電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)不起來有以下幾種原因:
原因一:驅(qū)動(dòng)信號(hào)沒有傳遞到現(xiàn)場(chǎng)。
從現(xiàn)場(chǎng)DCS控制柜和高壓配電柜上檢查,現(xiàn)場(chǎng)繼電器均未收到中控驅(qū)動(dòng)信號(hào);各啟動(dòng)電器連鎖信號(hào)均正常,從中控程序上查找發(fā)現(xiàn)滑履油站的允許主機(jī)啟動(dòng)信號(hào)沒有發(fā)送到中控,中控程序上不具備開機(jī)條件,造成驅(qū)動(dòng)模塊未發(fā)出驅(qū)動(dòng)信號(hào)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,該滑履油站的允許主機(jī)啟動(dòng)信號(hào)的繼電器雖然吸合,但由于觸點(diǎn)接觸不良使該信號(hào)沒有發(fā)送到中控。更換繼電器后,信號(hào)正常,中控即可啟動(dòng)主電動(dòng)機(jī)。由于水泥磨的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境比較惡劣,粉塵較大,容易侵入到繼電器等觸點(diǎn)中,造成接觸不良,所以為了防止類似事故的發(fā)生,采取了定期吹灰檢查和更換類似繼電器等措施。
原因二:液體變阻器水溫低故障造成主電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)不起來。
在2008年1月底的10天設(shè)備大修后開機(jī)時(shí),中控有備妥信號(hào)但主電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)不起來,現(xiàn)場(chǎng)DCS控制柜和高壓配電柜均收到中控驅(qū)動(dòng)信號(hào),但主電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)不起來。經(jīng)檢查分析認(rèn)為是由于冬季天氣寒冷,氣溫在0℃以下,設(shè)備長(zhǎng)期停機(jī)檢修不運(yùn)行,液體變阻器水溫低而結(jié)冰,使液體變阻器的短接銅排凍結(jié)在一起,從而無法啟動(dòng)設(shè)備。迅速開啟液體變阻器自帶加熱器的同時(shí),另加接了幾只加熱器,將水溫提高到設(shè)定的范圍后開機(jī)正常。為了防止類似事故的發(fā)生,低溫下在設(shè)備檢修停機(jī)時(shí)對(duì)所有的液體變阻器柜定期加熱,確保水溫控制在設(shè)定的范圍內(nèi),同時(shí)保證水箱的合理水位和液體的濃度。
原因三:端子松動(dòng)使信號(hào)失真。
主電動(dòng)機(jī)軸承測(cè)溫線的接線端子松動(dòng),造成現(xiàn)場(chǎng)儀表和中控顯示溫度在0~150℃之間波動(dòng),信號(hào)失真使中控?zé)o法啟動(dòng)設(shè)備,對(duì)該接線端子緊固后即可開啟設(shè)備。為了防止類似事故的發(fā)生,采取了在設(shè)備停機(jī)時(shí)對(duì)所有測(cè)溫等儀表的接線端子檢查緊固的措施,并定期進(jìn)行儀表、阻值和中控顯示的三者對(duì)比。
2、水泥磨主電動(dòng)機(jī)跳停
1)主減速器油站主泵過載造成主電動(dòng)機(jī)跳停
主減速器油站有兩臺(tái)油泵(一主一備),PLC程序設(shè)置為在正常工作時(shí)只有一臺(tái)作為主泵運(yùn)行,另一臺(tái)作為備用,在主泵工作時(shí)系統(tǒng)壓力低于0.15MPa或者主機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)延時(shí)5s自動(dòng)開啟備泵。有一次水泥磨主電動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí)中控室收到一個(gè)重故障信號(hào)(油站主泵電動(dòng)機(jī)的斷路器過載跳閘)造成主機(jī)跳停。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn):主泵電動(dòng)機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重造成斷路器過載跳閘,而備用油泵沒有及時(shí)自動(dòng)開啟,造成了水泥磨主電動(dòng)機(jī)跳停。后來檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)是因?yàn)橛头忾L(zhǎng)期運(yùn)行后磨損使主泵電動(dòng)機(jī)內(nèi)有油滲入,造成電動(dòng)機(jī)散熱不好。
在中控室對(duì)DCS程序進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)主減速器油站主泵過載時(shí)主減速器油站備妥信號(hào)丟失,造成主減速器油站驅(qū)動(dòng)信號(hào)丟失,使得備用油泵沒有及時(shí)自動(dòng)開啟,使油站系統(tǒng)壓力低造成主電動(dòng)機(jī)跳停。分析油站PLC程序時(shí)發(fā)現(xiàn)主減速器油站備妥信號(hào)的必備條件是l號(hào)泵斷路器保護(hù)、2號(hào)泵斷路器保護(hù)和加熱器斷路器保護(hù)網(wǎng)時(shí)正常(即信號(hào)串聯(lián)),只要有一個(gè)出現(xiàn)過載動(dòng)作就會(huì)造成油站備妥信號(hào)丟失,造成上述故障。這種設(shè)計(jì)明顯是不合理的,于是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際需要我們將這3個(gè)信號(hào)并聯(lián),只要有一個(gè)信號(hào)不過載,油站就會(huì)有備妥信號(hào),從而在主泵因故跳停后,備用油泵會(huì)及時(shí)自動(dòng)開啟,使油站系統(tǒng)壓力迅速達(dá)到正常,從而避免主電動(dòng)機(jī)跳停。
2)滑履溫度高跳停
在運(yùn)行初期經(jīng)常出現(xiàn)滑履溫度高于設(shè)計(jì)值68℃而跳停的事故。對(duì)此采取了以下措施:①在熟料皮帶上加噴水裝置來降低熟料溫度,同時(shí)對(duì)磨機(jī)簡(jiǎn)體淋水來降低筒體溫度;②滑履溫度高于64℃時(shí)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)將高壓泵開啟,即在電路上將現(xiàn)場(chǎng)機(jī)旁控制的觸點(diǎn)短接,使高壓泵改為中控運(yùn)行時(shí)可以隨時(shí)手動(dòng)開啟,這樣高壓泵和低壓泵共同作用,會(huì)很快改善滑履的潤滑狀況,降低滑履溫度;③加強(qiáng)滑履和油站冷卻水進(jìn)水的壓力,并將冷卻水回水道管徑由原設(shè)計(jì)的Ø100mm加大到Ø300mm.以加強(qiáng)冷卻。
3、選粉機(jī)頻繁跳停
O-Spea N-3000選粉機(jī)電動(dòng)機(jī)功率是110kW,配套有SIEMENS公司6SE6440型變頻器,在運(yùn)行初期出現(xiàn)頻繁跳停現(xiàn)象,時(shí)常造成選粉機(jī)壓死事故。跳停時(shí),常見現(xiàn)象有:①在試機(jī)時(shí)中控給定頻率每次減頻在5Hz以上時(shí),就會(huì)跳停,變頻器面板上報(bào)F01過流故障,只能2Hz左右增減,這說明變頻器的斜坡時(shí)間設(shè)置不合理。將P1120(斜坡上升時(shí)間)和P1121(斜坡下降時(shí)間)適當(dāng)增大到3508左右后解決了該故障。②在生產(chǎn)42.5級(jí)水泥時(shí)選粉機(jī)頻率較高(運(yùn)行電流高),運(yùn)行在33Hz以上稍做降頻時(shí)會(huì)出現(xiàn)跳停。分析原因:變頻器運(yùn)行頻率較高時(shí),在減速過程中,變頻器輸出頻率下降的速度比較快,而負(fù)載慣性比較大,使得電動(dòng)機(jī)處于發(fā)電狀態(tài),由于變頻器的能量處理單元作用有限,因而導(dǎo)致變頻器中間直流回路電壓升高,超出保護(hù)值,就會(huì)出現(xiàn)過電壓跳閘故障。經(jīng)過計(jì)算,增加一套50kW的制動(dòng)電阻,直流電壓設(shè)定為大于600V時(shí),制動(dòng)電阻放電工作,避免了跳停。③報(bào)F04變頻器過溫故障跳!,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)變頻器溫度很高,可以斷定是因過熱引起的。打開變頻器檢查是變頻器冷卻風(fēng)扇電源接頭處松動(dòng),使風(fēng)扇不轉(zhuǎn),引起變頻器過熱而跳停,緊固處理后運(yùn)行正常。以后,采取了以下預(yù)防措施:每臺(tái)變頻器每季度要清灰保養(yǎng)1次。保養(yǎng)時(shí)要清除變頻器內(nèi)部和風(fēng)路內(nèi)的積灰、臟物,表面要保持清潔;并仔細(xì)檢查變頻器內(nèi)部的阻尼電阻、電解電容器和PCB板等是否異常。
4、輥壓機(jī)電氣常見故障及分析處理
1)輥縫偏差大和輥縫最大跳停
輥縫的檢測(cè)是通過設(shè)置在活動(dòng)輥兩端的位移傳感器進(jìn)行的,當(dāng)左右輥縫偏差大于4mm時(shí),進(jìn)行自動(dòng)糾偏,即較大輥縫那一端通過比例方向閥加壓,較小輥縫那一端卸壓。如果較大輥縫那一端加壓到設(shè)定的最大壓力14MPa時(shí)仍不能實(shí)現(xiàn)輥縫偏差小于4mm的要求,則比例方向閥停止加壓而卸壓,同時(shí)通過卸荷閥系統(tǒng)卸荷,活動(dòng)輥被物料推開,大約幾秒鐘后活動(dòng)輥被重新施壓朝固定輥方向移動(dòng),繼續(xù)開始工作。
因?yàn)檩亯簷C(jī)氣動(dòng)閘板閥剛開啟時(shí)料柱對(duì)輥?zhàn)記_力大,液壓系統(tǒng)來不及糾偏會(huì)造成輥縫極大跳停。對(duì)此從兩方面進(jìn)行凋整:一是在氣動(dòng)閘板閥汽缸的排氣孔處加裝球型閥門,把球型閥門開口在1/4處,使氣動(dòng)閘板閥緩慢開啟減小對(duì)輥?zhàn)拥臎_擊力。二是從PLC程序控制上將卸荷閥線路短接,使卸荷閥只在停機(jī)排料時(shí)工作,在輥壓機(jī)運(yùn)行時(shí)只通過比例方向閥卸荷,保證系統(tǒng)壓力緩慢下降,避免開閥時(shí)壓力過大瞬時(shí)快速卸荷而造成輥壓機(jī)跳停。
穩(wěn)流稱重倉控制料位過低或過高,輥壓機(jī)上方不能形成穩(wěn)定的料柱,是造成輥縫偏差大跳停的主要原因。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),把稱重倉料位控制在15~30t比較適宜。入輥壓機(jī)物料粒徑不均,夾有較大的顆粒,在兩輥擠壓過程中較細(xì)的物料下卸過快,容易造成輥壓機(jī)兩端輥縫偏差大,所以要經(jīng)常對(duì)沸石破碎機(jī)進(jìn)行檢查和處理,保證物料粒度在60mm以下。在輥壓機(jī)上側(cè)軟連接處卡有異物時(shí)容易形成物料下偏而造成輥縫偏差大跳停,因而要定期檢查軟連接處保持其暢通。如進(jìn)輥物料中混有較大鐵塊或有其它異物也會(huì)造成輥壓機(jī)振動(dòng)異常并引起輥縫偏差大跳停,所以要定期檢查除鐵器的工作情況,確保其磁性。
2)輥?zhàn)虞S承的冷卻水管道有部分不暢通時(shí)常常造成輥軸溫差大跳停,要對(duì)溫度較高的輥軸冷卻水管道進(jìn)行檢查清理,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要將冷卻水回水總管道管徑由中60mm擴(kuò)大到<P120mm,加大冷卻力度。各測(cè)溫?zé)犭娮柽B接線要牢固,避免松動(dòng)時(shí)誤發(fā)出溫度高信號(hào)而故障停機(jī)。
3)為保證主軸承的長(zhǎng)期、可靠運(yùn)行,油泵工作時(shí),干油左右分配器頻繁動(dòng)作。如果有厭塵等原因造成分配器卡死不動(dòng)作,PLC連續(xù)4個(gè)周期未收到信號(hào)時(shí)則會(huì)發(fā)出系統(tǒng)停機(jī)信號(hào)。為了避免該故障發(fā)生,在分配器上方做一個(gè)防護(hù)擋板,并定期對(duì)分配器進(jìn)行清洗檢查。
4)分料擋板高度調(diào)整不當(dāng)是造成動(dòng)、定輥電流不穩(wěn),擠壓效果差的主要原因。根據(jù)定輥電流情況隨著開機(jī)時(shí)間逐步提高分料擋板高度,使中問料和邊料有效分離,既提高了擠壓效果又能夠使動(dòng)輥電流始終穩(wěn)定高于定輥電流5A左右,解決了上述問題。
5)配料中含有大量的細(xì)粉,熟料乜砂量較多,這是引起輥壓機(jī)異常振動(dòng)的主要原因。對(duì)此從兩方面進(jìn)行了調(diào)整:一是要求熟料帳篷庫放料時(shí)至少兩條皮帶同時(shí)放料,減少配料庫中熟料的離析現(xiàn)象;二足當(dāng)熟料中細(xì)粉較多時(shí),可增加沸石和石灰石的配比,達(dá)到調(diào)整物料平均粒度的目的。
5、變壓器容量不足造成的跳停事故
1)水泥磨電力室主斷路器跳閘引起全線跳停
主斷路器型號(hào)是E2N16PR112/P-LSIR1600-3P(整定值:過載長(zhǎng)延時(shí)1600A、延時(shí)時(shí)間固定2s),正常工作電流一般在1500A左右,時(shí)常出現(xiàn)過流報(bào)警,有時(shí)出現(xiàn)跳閘故障。通過檢查,發(fā)現(xiàn)跳閘故障的發(fā)生是因?yàn)樯a(chǎn)P·042.5水泥時(shí),3臺(tái)空氣壓縮機(jī)(每臺(tái)容量是132kW)全部開通向粉煤灰?guī)齑蚧乙鸬。因(yàn)樗嗄ル娏κ业难b機(jī)量為1 304.38kW,有功功率955.5kW,視在功率1038.6kVA,功率因數(shù)0.92,而變壓器容量為1 000kVA,所以生產(chǎn)P- 042.5水泥時(shí),開3臺(tái)空氣壓縮機(jī),各設(shè)備均處于滿負(fù)荷,稍有設(shè)備噎料或卡死時(shí),就會(huì)造成系統(tǒng)電流超過整定值,使得水泥磨電力室主斷路器跳閘進(jìn)而引起全線跳停。
故障處理:方案一,更換主斷路器,成本在4萬元左右,但需要更換配套的配電柜,現(xiàn)場(chǎng)不具備條件,且需要一定的停機(jī)時(shí)間;方案二,將一臺(tái)空氣壓縮機(jī)的電源由水泥磨電力室供電改為負(fù)荷率較低的熟料電力室供電,需要VV3x120+lx70電纜160m,加上銅線鼻子等輔材,差不多增加成本約5萬元;可利用現(xiàn)有
的一套備用抽屜柜,不需要停機(jī)即可改造。二者比較,實(shí)施方案二進(jìn)行改造,杜絕了上述的類似故障。
2)主排風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)一啟動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)中的選粉機(jī)變頻器就跳停
2005年投產(chǎn)初期,按照開機(jī)順序從水泥庫頂設(shè)備依次向前開機(jī),當(dāng)開啟主排風(fēng)機(jī)時(shí)多次造成運(yùn)轉(zhuǎn)中的選粉機(jī)變頻器跳停。分析原因是630kW的主排風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)是直接啟動(dòng)的,啟動(dòng)電流較大,電動(dòng)機(jī)定子側(cè)的變壓器產(chǎn)生電壓降較大(主變壓器容量只有8000kVA),變頻器將做出欠壓或瞬停的判斷,而使保護(hù)功能(IPE)動(dòng)作,造成選粉機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過分析后調(diào)整開機(jī)順序,即主排風(fēng)機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行正常后再開選粉機(jī),解決了選粉機(jī)變頻器跳停問題。
6、雷擊造成設(shè)備跳停
我公司是利用建筑物頂?shù)闹苓呑o(hù)欄作力避雷帶,避雷帶的間距要求不大于10mx10m(按二類防雷考慮),高于建筑物的設(shè)備與避雷帶可靠連接。該方案簡(jiǎn)單可行、投資少,但是由于我公司位于信陽市雷山北麓的丘陵地帶,地形原因易造成廠區(qū)遭受直擊、感應(yīng)雷,感應(yīng)過電壓通過電源線、信號(hào)線及設(shè)備外殼(導(dǎo)電的)侵入到控制設(shè)備,其值超過了設(shè)備的耐壓等級(jí),造成部分控制設(shè)備不同程度損壞。最嚴(yán)重的是2006年5月30日20:30左右,廠區(qū)遭受雷擊,將35kV高壓PT柜保險(xiǎn)熔斷,造成全廠停電3個(gè)多小時(shí)。為此,除與綜合保護(hù)器廠家溝通,制定出該儀表的防雷改進(jìn)和措施外,還與設(shè)計(jì)院溝通建議將現(xiàn)有的Ⅱ級(jí)防雷提高為1級(jí)防雷,除在辦公樓頂增加避雷網(wǎng)1套以外,在各電力室、35kV變電站、中控室等有控制回路及弱電部分安裝兩極電源避雷器,有效地避免了雷擊事故。
三門峽富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨、雷蒙磨粉機(jī)、雷蒙磨配件等設(shè)備。