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      礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

       

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      淺談?lì)式破碎機(jī)軸承燒壞導(dǎo)致停機(jī)的解決方法

      發(fā)布時(shí)間:2014-05-14 08:45    來源:未知

      1、相關(guān)概念
          1、顎式破碎機(jī)工作原理是:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動(dòng)顎作周期性擺動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎齒板靠近機(jī)架齒板時(shí),物料在兩齒板間擠壓破碎:當(dāng)齒板離開時(shí),破碎腔內(nèi)已破碎好的物料靠自重作用排出,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
          2、停機(jī):機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)過程中突然出現(xiàn)故障,破碎機(jī)停止工作。
          2故障現(xiàn)象
          廣西某采石場(chǎng)使用一臺(tái)PE900×1200顎式破碎機(jī)在使用過程中頻繁出現(xiàn)停機(jī)故障,停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn)動(dòng)顎軸承位溫度偏高,達(dá)到75℃左右,(顎破工作時(shí)溫升為20℃左右,石場(chǎng)環(huán)境溫度為35℃)以及部分潤(rùn)滑脂從動(dòng)顎兩端溢出。
          3故障分析
          1、顎式破碎機(jī)工作工程中停機(jī)故障時(shí)有發(fā)生,一般有以下幾種原因:1、排料口堵塞,造成滿腔堵料:2、三角皮帶過松,造成皮帶打滑:3)工作場(chǎng)地電壓過低,主機(jī)遇到大料后,無力破碎:4)軸承損壞。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢查,排除了上述1、2、3項(xiàng)后,初步判定為軸承燒壞導(dǎo)致機(jī)器經(jīng)常性停機(jī)。
          2、因石場(chǎng)無維修條件,該機(jī)最終拉回廠家進(jìn)行進(jìn)一步檢查及維修。經(jīng)拆卸檢查發(fā)現(xiàn),動(dòng)顎軸承已經(jīng)發(fā)黑燒壞,動(dòng)顎軸承的護(hù)架已開裂,動(dòng)顎內(nèi)孔有燒痕,測(cè)量動(dòng)顎內(nèi)孔發(fā)現(xiàn)垂直方向公差為+208,水平方向公差為,內(nèi)孔已經(jīng)接近橢圓。正常的動(dòng)顎內(nèi)孔公差為,說明軸承在工作時(shí)候打轉(zhuǎn),與動(dòng)顎內(nèi)孔接觸留下了燒痕,產(chǎn)生了高溫并傳遞到軸承內(nèi)圈,導(dǎo)致燒壞護(hù)架及滾珠,軸承不能正常工作,最終導(dǎo)致停機(jī)故障。
          3、停機(jī)故障前,正常工作電流是80-90A左右,在停機(jī)瞬間,電流突然增大到200A左右,電流值異常。
      4、故障排出
          l、軸承選型
        (1)因該大型破碎機(jī)使用的軸承要適應(yīng)高速及高強(qiáng)度的工作壓力,在軸承的選型上要多注意。滾動(dòng)軸承的選用,既應(yīng)滿足外載荷的要求,又應(yīng)盡量發(fā)揮軸承本身的負(fù)荷能力。徑向負(fù)荷大于軸向負(fù)荷、支點(diǎn)跨距大、軸的變形大等宜采用調(diào)心軸承,因此我們選擇調(diào)心滾子軸承:
          (2)在精度選擇上,首先軸承的內(nèi)外圈公差一般為±0.05mm,一般的精度為普通級(jí)。這里我們把軸承的精度從普通級(jí)改成C3級(jí),使得軸承精度更高:
          (3)滾動(dòng)軸承的游隙分為徑向游隙和軸向游隙,它們分別表示一個(gè)套圈固定時(shí),另一套圈沿徑向和軸向由一個(gè)極限位置到另一個(gè)極限位置的移動(dòng)量,實(shí)驗(yàn)分析表明,使軸承壽命最大的工作游隙值,是一個(gè)比零稍小的負(fù)值。考慮因配合內(nèi)外圈溫度差以及負(fù)荷因素所引起的變化,我們針對(duì)軸承選擇最佳的尺寸公差與徑向游隙公差。在裝配過程中軸承進(jìn)行選配,根據(jù)動(dòng)顎內(nèi)孔與偏心軸的加工公差,進(jìn)行軸承的選配,使各項(xiàng)公差配合處于一個(gè)最佳的狀態(tài)。本文中的軸承損壞主要是因?yàn)檩S承外徑與動(dòng)顎內(nèi)孔之間公差配合不理想,在受重負(fù)荷的情況下軸承外圈在動(dòng)顎內(nèi)打轉(zhuǎn),產(chǎn)生了熱量并快速升溫,溫度傳遞到軸承內(nèi)圈最終造成滾珠燒壞最終停機(jī)。因此在公差配合上要選擇一個(gè)最佳的配合狀態(tài)。
          2、裝配及使用方法。
          (1)因軸承在裝配過程中需要利用熱脹冷縮原理實(shí)現(xiàn)過盈配合,因此加熱工藝必須嚴(yán)格控制,針對(duì)不同規(guī)格、大小的軸承選擇合適的溫度進(jìn)行加熱。在本文中的顎破軸承外徑為∮650,內(nèi)徑為∮400,屬于大型軸承,在加熱過程中往往加熱不均勻,造成裝配質(zhì)量下降,因此我們選擇調(diào)轉(zhuǎn)軸承方向1800對(duì)另一面重新加熱,以保證軸承加熱的均勻:
          (2)裝配過程中制作專門的銅錘來敲擊軸承,要求同時(shí)對(duì)軸承的對(duì)角敲擊,保證軸承平衡地進(jìn)入偏心軸中:在偏心軸進(jìn)入動(dòng)顎過程中,我們要求用鐵錘擊打動(dòng)顎,利用相互作用離將偏心軸裝入動(dòng)顎中,不損壞偏心軸,f:的軸承:
          (3)運(yùn)用黃油注油器將潤(rùn)滑脂注入動(dòng)顎中,加入軸承內(nèi)的潤(rùn)滑脂為其空間容積的50%左右,每3-6個(gè)月更換一次,換油時(shí)應(yīng)用潔凈的汽油或煤油清洗滾子軸承的滾道,使得軸承潤(rùn)滑充分均勻,軸承在重負(fù)荷、高溫作用下得到很好的潤(rùn)滑,延長(zhǎng)軸承使用壽命。
          (4)破碎機(jī)工作前應(yīng)在推力板與調(diào)整座間注入適量的潤(rùn)滑脂,空轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,檢查工作電流及電壓是否正常及破碎機(jī)是否有異常響動(dòng)后再輸送石料進(jìn)行破碎工作,在進(jìn)料口處做好緩沖措施,避免大石塊直接沖擊破碎機(jī)口,對(duì)超過進(jìn)料口尺寸的大石頭要進(jìn)行2次爆破后才給予進(jìn)入料口,延長(zhǎng)破碎機(jī)的使用壽命。
          3、其它因素
          因?yàn)槠扑闄C(jī)是有三大部件(機(jī)架、動(dòng)顎、偏心軸)組成,每種部件的加工配合尺寸息息相關(guān),在機(jī)加工過程中,要求盡最大可能保證圖紙要求的公差范圍,這樣才能減少加工的積累誤差,使裝配質(zhì)量得到更好地提高。
      結(jié)語
          經(jīng)過上述的相關(guān)改進(jìn)措施,PE900×1200顎破的質(zhì)量有了很大的提高,軸承燒壞導(dǎo)致停機(jī)的現(xiàn)象減少了,只要找出影響顎式破碎機(jī)停機(jī)的真正原因,生產(chǎn)及使用過程中加以控制、對(duì)癥下藥,“停機(jī)”現(xiàn)象是完全可以控制或減少的。


      相關(guān)礦山機(jī)械設(shè)備:
      1、圓錐破碎機(jī)
      2、雷蒙磨粉機(jī)
      3、顎式破碎機(jī)

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