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      礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

       

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      旋回破碎機(jī)傳動(dòng)軸異響原因分析及對(duì)策

      發(fā)布時(shí)間:2014-08-07 08:05    來(lái)源:未知

          香格里拉縣洪鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司有一個(gè)日處理3000噸的銅選礦廠。礦石初碎采用沈重的PX-700/100型液壓旋回破碎機(jī)。該破碎機(jī)由機(jī)座部、偏心套部、破碎圓錐部、中架體部、橫梁部、稀油潤(rùn)滑部、原動(dòng)部、傳動(dòng)部等組成。其中稀油潤(rùn)滑部是帶自動(dòng)加溫的XYZ-16 -125型稀油潤(rùn)滑站,潤(rùn)滑油用N150機(jī)械油。設(shè)備由中國(guó)有色十四冶安裝,安裝技術(shù)參數(shù)是按照沈重提供的《PX-700/100液壓旋回破碎機(jī)安裝使用說(shuō)明書》和《機(jī)械設(shè)備安裝工作手冊(cè)》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)就高不就低來(lái)指導(dǎo)安裝。
      一、存在問(wèn)題
          在試車過(guò)程中,首先啟動(dòng)液壓油泵,把破碎動(dòng)錐升高200 mm(最高320 mm);其次啟動(dòng)潤(rùn)滑油站自動(dòng)加熱器,使油箱溫度升高到30℃。啟動(dòng)潤(rùn)滑油泵,調(diào)整壓力到0. 15兆帕,油循環(huán)5分鐘,回油溫度達(dá)到28℃。啟動(dòng)破碎機(jī)主機(jī),檢查整臺(tái)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,運(yùn)轉(zhuǎn)30分鐘后,聽(tīng)到像滾動(dòng)軸承滾珠損壞后軸轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)出的聲音。檢查傳動(dòng)部滾動(dòng)軸承,無(wú)發(fā)熱和振動(dòng)現(xiàn)象確定該聲音不可能油滾動(dòng)軸承引起。再細(xì)聽(tīng),聲音好像從皮帶輪軸和破碎機(jī)小齒輪軸連接的尼龍棒銷聯(lián)軸器中發(fā)出,而且靠油盤端聲音比皮帶輪端大。停車后檢查尼龍棒銷聯(lián)軸器,發(fā)現(xiàn)尼龍棒有一點(diǎn)短(3cm)。懷疑是尼龍棒在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程受力發(fā)生竄動(dòng)后撞擊尼龍棒擋圈后發(fā)出的聲音。后用橡膠墊圈把尼龍棒墊住不會(huì)竄動(dòng)后再開(kāi)動(dòng)破碎機(jī)。開(kāi)機(jī)后一切正常,但運(yùn)行25分鐘響聲在一次出現(xiàn),傳動(dòng)軸、聯(lián)軸器的振動(dòng)不明顯?梢源_定聲音不是尼龍棒撞擊擋圈所發(fā)出的了。
      二、找出響聲產(chǎn)生的原因
          反復(fù)幾次都是開(kāi)機(jī)時(shí)正常,運(yùn)行25~35分鐘后響聲出現(xiàn)。觀察潤(rùn)滑油站發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油在啟動(dòng)時(shí)正常,但隨運(yùn)行時(shí)間增加,油中空氣泡越來(lái)越多。通過(guò)以上原因分析,響聲可能與傳動(dòng)軸潤(rùn)滑油有關(guān)。傳動(dòng)軸示意圖如下:
          傳動(dòng)軸潤(rùn)滑油從進(jìn)油孔進(jìn)去后,一部分由左面軸套經(jīng)小齒輪和左軸套的端面空隙流入大、小齒輪油池后流回潤(rùn)滑站;另一部分由右軸套經(jīng)軸套與擋盤端面間隙流入油盤油池,從出油孔流出后流回潤(rùn)滑站。拆開(kāi)擋盤發(fā)現(xiàn)右軸套端面與擋盤端面由于制造誤差間隙不均勻(下大上。。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),軸轉(zhuǎn)動(dòng),擋盤隨軸一起轉(zhuǎn)動(dòng),而軸套靜止,在右軸套端面與擋盤端面有一個(gè)相對(duì)運(yùn)動(dòng)。潤(rùn)滑油已被擋盤帶動(dòng)由間隙大的位置帶到間隙小的位置。
          根據(jù)水泵氣蝕產(chǎn)生響聲情況。泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中,若其過(guò)流部分的局部區(qū)域(通常是葉輪葉片進(jìn)口稍后的某處)因?yàn)槟撤N原因,抽送液體的絕對(duì)壓力降低到當(dāng)時(shí)溫度下的液體汽化壓力時(shí),液體便在該處開(kāi)始汽化,產(chǎn)生大量蒸汽,形成氣泡,當(dāng)含有大量氣泡的液體向前經(jīng)葉輪內(nèi)的高壓區(qū)時(shí),氣泡周圍的高壓液體致使氣泡急劇地縮小以至破裂。在氣泡凝結(jié)破裂的同時(shí),液體質(zhì)點(diǎn)以很高的速度填充空穴,在此瞬間產(chǎn)生很強(qiáng)烈的水擊作用,并以很高的沖擊頻率和沖擊應(yīng)力(幾十至幾百兆帕)打擊金屬表面,打擊金屬表面后使該金屬表面部件產(chǎn)生輕微振動(dòng)并伴隨響聲。
          在此臺(tái)旋回破碎機(jī)傳動(dòng)軸中,潤(rùn)滑油中氣泡在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),大小齒輪嚙合過(guò)程中自動(dòng)形成。而且N150號(hào)機(jī)械油抗泡性能差。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),軸轉(zhuǎn)動(dòng)、擋盤隨軸一起轉(zhuǎn)動(dòng),而軸套靜止,在右軸套端面與擋盤端面有一個(gè)相對(duì)運(yùn)動(dòng)。這樣,潤(rùn)滑油和油中的氣泡隨擋盤表面轉(zhuǎn)動(dòng),由于右軸套端面與擋盤端面由于制造誤差間隙不均勻(下大上。,其中一部分潤(rùn)滑油和氣泡由間隙大的部位帶到間隙小的部位。由于間隙減小,潤(rùn)滑油和氣泡受擠壓后壓力升高,其中一部分氣泡被擠破,另一部分氣泡被右軸套端面與擋盤端面相對(duì)運(yùn)動(dòng)而撕破,潤(rùn)滑油質(zhì)點(diǎn)以很高的速度填充空穴,在此瞬間產(chǎn)生很強(qiáng)烈的油擊作用,并以很高的沖擊頻率和沖擊應(yīng)力(幾十至幾百兆帕)打擊右軸套端面與擋盤端面,使右軸套端面與擋盤端面產(chǎn)生響聲。同時(shí),產(chǎn)生的沖擊力經(jīng)擋盤傳遞到油盤,使擋盤和油盤面已產(chǎn)生響聲。另外,由于沖擊力使擋盤向聯(lián)軸器方向移動(dòng),雖然擋盤與軸可以相對(duì)滑動(dòng)。但由于擋盤移動(dòng)加速度非常大,使軸已同時(shí)向聯(lián)軸器方向軸向移動(dòng)。軸軸向移動(dòng),聯(lián)軸器尼龍棒突然受軸向力后跳動(dòng)撞擊聯(lián)軸器金屬面,產(chǎn)生比其它兩個(gè)聲音大的響聲。這樣,次臺(tái)破碎機(jī)傳動(dòng)軸異響“聲音從皮帶輪軸和破碎機(jī)小齒輪軸連接的尼龍棒銷聯(lián)軸器中發(fā)出,而且靠油盤端聲音比皮帶輪端大”就有正確的理論依據(jù)。
      三、解決辦法
          產(chǎn)生的聲音找準(zhǔn)后,對(duì)癥下藥。首先,在潤(rùn)滑油站中添加油站潤(rùn)滑油的萬(wàn)分之二即加入40克抗泡劑(T901-201-100)。再啟動(dòng)破碎機(jī)運(yùn)行30分鐘,觀察潤(rùn)滑油站中潤(rùn)滑油泡沫明顯減少。破碎機(jī)三天運(yùn)行三次(每次四小時(shí))都沒(méi)有出現(xiàn)文章中所描述的聲音。響聲是解決了,但潤(rùn)滑油中氣泡不可能全部消除,右軸套端面與擋盤端面間隙不均勻依然存在,發(fā)生氣蝕的可能性就存在。另外,間隙不均對(duì)套端和擋盤使用壽命已會(huì)有影響。所以,在今后檢修時(shí)還需對(duì)擋盤處理。
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