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      礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

       

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      杏花選煤廠原煤車間破碎機(jī)改造應(yīng)用與維護(hù)

      發(fā)布時(shí)間:2014-08-08 14:41    來(lái)源:未知

      0、前言
           杏花選煤廠經(jīng)過(guò)可行性研究于2004年11月在不影響正常生產(chǎn)的情況下,將二段兩臺(tái)PEF400×600型顎式破碎機(jī)改為2PCL - 400×750型高強(qiáng)力雙齒輥破碎機(jī),經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn)運(yùn)行,已完全解決了破碎粒度部分超限的問題,牙齒的修復(fù),供油管的改進(jìn),使破碎機(jī)得到很好的維護(hù)與保養(yǎng)。
      1、2PGL - 400×750雙齒輥破碎機(jī)
      1.1主要結(jié)構(gòu)
          由電動(dòng)機(jī)限矩型液力偶合器、聯(lián)接罩、減速器、機(jī)體、滾輪托架、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。
      1.2主要特點(diǎn)
      (1)自動(dòng)化程度高,運(yùn)行可靠
          采用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)破碎機(jī)給料、排料等環(huán)節(jié)運(yùn)行過(guò)程的程序控制,避免了在破碎過(guò)程中因出現(xiàn)故障而發(fā)生堵料、燒電機(jī)等事故。
          (2)機(jī)械性能穩(wěn)定
          ①采用雙電機(jī)緩慢啟動(dòng),聯(lián)接電動(dòng)機(jī)和減速器的限矩型液力偶合器,既可減少起動(dòng)時(shí)的沖擊和振動(dòng),又起過(guò)載保護(hù)作用。
          ②運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)平穩(wěn)、噪聲低。
          ③根據(jù)原煤性質(zhì)的變化,由液壓(手壓泵和油缸)方式調(diào)節(jié)兩齒輥間距(裝有止退裝置,工作時(shí)兩齒輥間距不變,出料粒度穩(wěn)定)來(lái)控制出料粒度的大小。
          (3)維修方便
          該機(jī)占有空間小,主機(jī)底部安裝四個(gè)滾輪,并可在導(dǎo)軌上沿直線滾動(dòng)。當(dāng)主機(jī)在工作位置時(shí),將滾輪處的滾輪托架與導(dǎo)軌用M16×80螺栓緊固,使機(jī)體與基礎(chǔ)固定成為一體。當(dāng)主機(jī)需要維修時(shí)將緊固螺栓拆下,可以將主機(jī)整體沿導(dǎo)軌移出工作位置,以便有足夠的空間維修。
          (4)齒板設(shè)計(jì)了新齒型,齒表面堆焊了優(yōu)質(zhì)耐磨材料,延長(zhǎng)了使用壽命。
      2、安裝
          將導(dǎo)軌工字鋼安放在平整的水泥地并與預(yù)埋鋼板焊牢。
      3、效果分析
      3.1工藝性能對(duì)比分析
          (1)PEF400×600顎式破碎機(jī)與顎板平行方向沒有作用力,如果某方向粒度- 50 mm,另外方向粒度+50 mm,就有可能得不到破碎,而2PGL-400×750高強(qiáng)力雙齒輥破碎機(jī)齒牙的均布,粒度控制良好。
          (2)由于精煤最大粒度為13 mm,因此,人洗原煤中13mm以下的物料對(duì)精煤的產(chǎn)率有一定的影響,通過(guò)13 mm的篩子對(duì)破碎后的原煤進(jìn)行篩分,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1,經(jīng)過(guò)三個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,2PGLA00×750破碎機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)完全達(dá)到預(yù)期效果。與原工藝相比,主洗精煤的產(chǎn)率增加了0.60% -1.08%,平均為0.84%,洗混煤產(chǎn)率降低了0.61%-1.10%,平均為0. 855%,由此分析,精煤產(chǎn)率的增加主要是由于洗混煤產(chǎn)率的降低所致。
      3.2經(jīng)濟(jì)效益分析
          該廠2003年精煤回收率年平均為42. 35%,改用新工藝后,精煤回收率平均增加了0.84%,達(dá)到了43. 19%,以年人選原煤160萬(wàn)t計(jì)算,每年增產(chǎn)精煤量為:
      4、破碎機(jī)維護(hù)保養(yǎng)
      4.1齒牙的修復(fù)
          齒牙破損較重,應(yīng)及時(shí)更換,換下的齒板在齒牙破損處要進(jìn)行預(yù)熱(350。C左右),同樣耐磨焊條也要在250qC狀態(tài)下預(yù)熱1小時(shí),焊接時(shí)要注意用小電流短電弧堆焊,以確保修復(fù)齒牙的質(zhì)量。
      4.2供油管的改進(jìn)
          由于供油銅管在接頭處易損壞,會(huì)導(dǎo)致漏油和加不進(jìn)油現(xiàn)象,如不及時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)讓軸承處在長(zhǎng)時(shí)間缺油狀態(tài),軸承易受損壞,我們采用內(nèi)徑為lO mm的高壓耐油膠管替改了原來(lái)的銅管,并采用了高壓快速接頭設(shè)施,有效解決了銅管易損、易折、漏油等一系列問題。
      5、結(jié)語(yǔ)
          經(jīng)過(guò)一年多的投入使用,2PCL-400×750型破碎機(jī)不僅為杏花選煤廠增加了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也改善了現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境,減少了設(shè)備的維修工作量,降低了維護(hù)成本。為今年4月對(duì)原煤改擴(kuò)建,尤其是破碎系統(tǒng)的技術(shù)改造奠定了基礎(chǔ)。
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