井下毛煤經分級篩分級后,大于80 mm的物料在手選皮帶機經撿矸、除雜后進入破碎機,破碎產品與分級篩下產品(≤80 mm)-起作為原料煤進入洗選系統入洗。
在原煤加工工藝中,原使用的破碎機為2PCY400×800型。該設備存在以下缺點:①塊煤過粉碎現象嚴重,洗選產品中塊煤產率低,經濟效益受到很大影響;②破碎機齒輥間隙靠氮氣的壓力來調整,當氮氣的壓力高時,破碎粒度小,反之則大。工作性能不穩定,破碎產品中超粒和細粒含量都很高,不利于跳汰機的洗選,精煤損失較多;③調整間隙用的氮氣消耗量大,平均每周一瓶,每瓶80元,每年耗費近萬元。
為了克服以上缺點,優化原煤加工工藝,經過調研和分析,選煤廠決定采用新型破碎設備——FP5012型分級破碎機取代原有破碎機。
1、分級破碎機的特點及使用效果
FP5012型分級破碎機的主要特點如下:
1)減少過粉碎,提高塊煤率。它兼有破碎、分級雙重功效,小粒度的物料通過齒輥間隙可直接篩出,不需經過齒輥。細粒含量減少,降低了處理煤泥的成本。
2)破碎強度大,工作性能可靠,維護量小,保證了礦井的正常生產。
3)能確保破碎產品的粒度,超粒含量大幅度減少,為洗選作業創造了有利條件。
4)配有先進的PLC過載保護配置。當被大塊硬物料卡住時,破碎機將自動反復,然后再正轉,反復三次后,如還不能破碎卡住的物料,則將自動停機。
FP5012型分級破碎機于2000年4月在陳四樓礦選煤廠投入使用。破碎機入料粒度、產品粒度組成見表1、表2。
根據MT/22-79《選煤廠破碎設備工藝效果評定方法》中的有關規定,采用破碎效率為主要指標,以細粒增量為輔助指標綜合評定。
2、新舊破碎機技術指標對比
對比結果見表3。新齒型分級破碎機細粒增量只有12.8%,較老式齒輥破碎機降低39.4%。末煤產量大幅度降低后,即提高了煤炭的利用價值,減小了粉煤處理費用,提高了企業的經濟效益,還間接保護了環境。處理能力(破碎機生產率)提高21.8%。由于塊煤產率提高3%,月產原煤180 kt,塊煤價格220元/t,末原煤價格150元/t,因此,月增加收入37.8 x 104元。
3、結語
陳四樓礦選煤廠的實踐表明:FP5012新齒型分級破碎機工藝性能穩定,維修量小,破碎強度大,消除了礦井生產煤流中的“瓶頸”制約因素;塊煤過粉碎率低,粒度比較均勻,能保證跳汰機的洗選效果,并可提高塊煤率,減少矸石帶煤,經濟效益非常明顯。
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