1、引言
在目前鋼鐵產(chǎn)品殘酷的市場競爭中,所有鋼鐵企業(yè)都在尋求降低生產(chǎn)成本的措施,除采用高爐噴煤降低焦比,提高冶煉系數(shù),增強生產(chǎn)能力外,提高高爐供風系統(tǒng)的效率,也是重要措施之一。
較早的離心式高爐鼓
風機,能量轉(zhuǎn)化效率較低,有的甚至只有65%左右。近年來,伴隨風機技術(shù)的發(fā)展,引進了蘇爾壽軸流高效風機技術(shù),各鋼鐵企業(yè)在節(jié)能和技改中,已較多地采用了這種靜葉可調(diào)的軸流風機,風機的多變效率可達到90%以上,有效地降低了噸鐵能耗。由于設計人員及用戶對設備的經(jīng)驗等了解不足,容易出現(xiàn)一些問題。
2、設備簡介
酒鋼為一號高爐配套供風的原英格索爾蘭的離心風機由于效率低,在1998年一號高爐擴容改造時拆除,重新安裝一臺由汽輪機拖動的軸流鼓風機組。汽輪機為由西門子制造的反動凝汽式調(diào)速型T業(yè)汽輪機,型號為NK40/63-7,調(diào)速范圍3 800~4 168 r/mln,額定功率24 000 kW,配用WOODWARD505控制器:軸流風機為由陜西鼓風機廠引進瑞士蘇爾壽技術(shù)制造的軸流、全靜葉可調(diào)風機,型號AV80-14,正常軸功率18560 kW,排氣壓力0.46 MPa,年平均供風量4081m3,mlrl;整臺機組的控制采用DCS集散控制系統(tǒng),硬件為Hollywell產(chǎn)品,由蘭溪公司組態(tài)。
該機組于1998年12月正式投產(chǎn)運行,投產(chǎn)至今已近6年。
3、故障分析與處理
3.1 熱態(tài)啟動時機組發(fā)生振動現(xiàn)象:
該狀態(tài)曾發(fā)生過兩次,在機組停機4h后,重新啟動,機組發(fā)生振動。正常情況下,機組各軸瓦震動指示從0~4 168 r/min,經(jīng)過三個臨界轉(zhuǎn)速1 160、1 800、2 700 r/min其值均不大于50微米,順利通過。但在運行投產(chǎn)一年后,一次高爐休風,停機4h后熱態(tài)啟動,隨著機組轉(zhuǎn)速的上升,機組軸承振動增加,當機組轉(zhuǎn)速達1 500 t/min時,軸承振動值達到55微米,特別是風機側(cè)軸承,振動較汽機側(cè)大,隨即打閘停機檢查,油溫、汽缸、風缸膨脹等,均未發(fā)現(xiàn)異常。機組轉(zhuǎn)速回零后重新啟動,振動值較首次啟動明顯減小,機組正常升速達到額定轉(zhuǎn)速向高爐供風(機組冷態(tài)啟動時沒有該現(xiàn)象)。
原因分析:
該機組集成控制水平較高,啟動模式設定后可自動按啟動曲線升速達到空負荷轉(zhuǎn)速,而后根據(jù)生產(chǎn)需要手動設定調(diào)整向高爐送風。機組停機時的盤車為間歇性盤車,條件為轉(zhuǎn)速到零、潤滑油壓正常、頂升油壓正常,該機組正常熱態(tài)啟動轉(zhuǎn)速從0升至額定轉(zhuǎn)速為7 min。機組建設投產(chǎn)初期,間歇性盤車為每30 s盤車油缸走一個行程,轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)15。,12min盤車一周。在機組運行半年后一次停機后,在啟動時發(fā)生了上述的機組振動現(xiàn)象。除上述的常規(guī)檢查外,調(diào)查了解機組停機時盤車狀況,值班員講述發(fā)現(xiàn)盤車較以前慢。此后的一次停機時,測定盤車運行周期,發(fā)現(xiàn)每1分50秒盤車油缸才走一個行程,較原來長了1分20秒,由于盤車為WOODWARD505控制器出廠前設定完成的,故沒有作修改。機組啟動時發(fā)生了同樣的振動。依據(jù)上述情況綜合分析,振動的主要原因為風機轉(zhuǎn)子的熱彎曲引起,風機額定負荷運行時,排氣溫度高達240~260℃,在這個溫度下,雖然說沒有達到金屬的蠕變溫度,但在較長時間的靜置中(約2min),重達17 t,長7.3 m的轉(zhuǎn)子,必然產(chǎn)生微量彎曲,同時,這種熱彎曲由于盤車的翻轉(zhuǎn)速度較慢,冷空氣的對流,轉(zhuǎn)子受冷不均,隨轉(zhuǎn)子的盤動,彎曲方向在隨時發(fā)生變化,不至于形成塑性彎曲變形,故冷態(tài)啟動各值正常。
機組在熱態(tài)啟動時,由于升速較快,時間短,這種彎曲沒有隨轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)馬上恢復,故而隨機組轉(zhuǎn)速的上升不平衡離心力加劇,引起風機側(cè)軸振明顯大于汽機側(cè)軸振。在機組被強制跳閘轉(zhuǎn)速回零的過程中,由于旋轉(zhuǎn)使風機轉(zhuǎn)子由于冷風的作用圓周方向受冷均勻,使熱應力和重力彎曲逐步消失,因此,在機組重新啟動時,機組振動合格,滿足正常運行條件。
措施:針對引起振動的主要原因為盤車間隔過長,在機組大修中,對盤車液壓機構(gòu)進行檢查(主要檢查進油回油節(jié)流孔,盤車液壓閥是否卡澀,引起油路不暢,造成盤車遲緩),液壓盤車原理圖如圖1所示,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)異常,從盤車的控制邏輯分析,將盤車的間隙性動作觸發(fā)步長進行修改,使盤車間歇間隔縮短至每23 s液壓油缸走一個行程,1分鐘32秒轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)一周。
效果:改進后,再未發(fā)生過上述啟動時的振動現(xiàn)象。
3.2運行中可調(diào)靜葉的漂移現(xiàn)象:
鼓風機投運后,發(fā)生了幾起由于電液伺服閥堵塞和油壓波動引起靜葉自動關(guān)回及漂移,造成供風中斷和供風參數(shù)嚴重波動的事故,影響了1#鼓風機的正常供風,給高爐的生產(chǎn)帶來了嚴重的影響并造成一定的損失。而且電液伺服閥故障后,只能通過停機進行處理,嚴重威脅和制約了高爐的正常生產(chǎn)。為了避免同類事故的發(fā)生。從2000年年初,采取了將風機靜葉角度人T鎖死,供風參數(shù)靠調(diào)整風機轉(zhuǎn)速的方法進行調(diào)整,這樣不僅加大了汽輪機的汽耗,而且預期的軸流風機的經(jīng)濟性沒有發(fā)揮出來。供出的風煉鐵側(cè)還需用放風閥進行放風調(diào)節(jié),以滿足高爐需要。這樣不僅增加了煉鐵成本而且安全性較低。
原因分析:
經(jīng)過對幾起事故的分析,造成上述故障的主要原因為:
(1)目前盡管系統(tǒng)配有高精度濾油器,但所用的油過濾裝置依然不能滿足現(xiàn)用電液伺服閥所要求的油質(zhì)精度要求(雜質(zhì)粒度5微米以下),伺服閥卡澀現(xiàn)象嚴重。
(2)目前所用的控制系統(tǒng)在自動裝置失靈時,保證高爐供風安全裝置配套不完善。
改進措施:針對以上原因,調(diào)研了武鋼2#、5#鼓風機液壓控制系統(tǒng)改造技術(shù),研究了由北京長城航空測控技術(shù)研究所提供的液壓保護裝置系統(tǒng),認為該系統(tǒng)能夠較好的解決了靜葉可調(diào)系統(tǒng)的問題,并確定了如下改造方案:
(1)針對目前設備的現(xiàn)狀,決定將目前所用的國產(chǎn)電液伺服閥改為進口的、對油質(zhì)精度要求不高的BD15型電液伺服閥(工作油精度30微米內(nèi)),解決電液伺服閥針型孔小易堵,活塞間隙小易卡澀的問題。
(2)對目前的液壓控制系統(tǒng)供風保證可靠裝置不完善的部分,決定在該系統(tǒng)中加裝一套液壓閉鎖保護裝置,同時配備了電磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)與電液伺服控制系統(tǒng)并聯(lián)工作。液壓系統(tǒng)如圖2所示。
該系統(tǒng)工作原理:
(1)當軸流風機處于正常T作狀態(tài)時,液壓鎖處于導通狀態(tài),電液伺服控制系統(tǒng)隨調(diào)節(jié)器信號及負載情況及時調(diào)節(jié)靜葉角度,滿足用戶的需要。
(2)當由于非常原因(自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障,或其他干擾因素)使靜葉角度與設定值偏差較大或完全失控時,液壓鎖電磁閥通電,使液壓鎖處于關(guān)閉狀態(tài),切斷電液伺服閥進出油路和負載油路,立即將靜葉就地鎖定。
(3)如靜葉角度與所要求的位置偏差較大,可以啟動電磁調(diào)節(jié)系統(tǒng),以點動的方式對靜葉角度進行調(diào)節(jié),使靜葉達到所須的位置,維持鼓風機正常T作,以便及時處理自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
3.3 修改DCS邏輯控制程序
為確?刂葡到y(tǒng)的安全可靠,修改DCS邏輯控制,使靜葉控制在下述狀態(tài)下實現(xiàn)自動或手動切換至閉鎖狀態(tài)并報警,避免靜葉漂移、跟蹤遲滯、過調(diào)、調(diào)節(jié)震蕩等現(xiàn)象的發(fā)生:
a、靜葉控制輸出與靜葉實際位置不相一致:
b、靜葉控制信號丟失:
c、靜葉控制信號給出后延時3s后,靜葉未動;
d、手動切換至自動閉鎖狀態(tài)。
控制邏輯如圖3所示。
4、處理后的效果
4.1機組啟動達到額定轉(zhuǎn)速,保持此轉(zhuǎn)速不變,進行供風參數(shù)調(diào)節(jié),可調(diào)靜葉由電液伺服控制系統(tǒng)控制,進行定風壓、定風量參數(shù)自動調(diào)節(jié),動作靈活準確。
4.2人為切斷風壓變送器電源,由于風壓實際測量值丟失,機組靜葉閉鎖保護裝置立即動作,將機組靜葉角度就地鎖死,機組可調(diào)靜葉由自動調(diào)節(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為手動調(diào)節(jié)狀態(tài)。同時可對靜葉電液伺服控制系統(tǒng)進行消缺T作,而不影響機組的正常運行,且可進行手動點動控制,調(diào)整風機靜葉角度,滿足供風需要。靜葉電液伺服控制系統(tǒng)消缺結(jié)束后,可投入運行,此時機組靜葉閉鎖保護裝置立即處于自動備用狀態(tài),與靜葉電液伺服控制系統(tǒng)并聯(lián)運行。風機靜葉調(diào)節(jié)由手動調(diào)節(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為自動調(diào)節(jié)狀態(tài)。
4.3通過對可調(diào)靜葉電液伺服控制系統(tǒng)的改進,供風參數(shù)的調(diào)節(jié)完全滿足定風壓、定風量的設計調(diào)節(jié)方式,并確保了調(diào)節(jié)過程的穩(wěn)定,在滿足需求的情況下,有效的降低了能源的浪費。
5、結(jié)語
通過對
軸流風機的振動分析,認識到
風機同樣存在轉(zhuǎn)子的熱彎曲問題,在生產(chǎn)實踐中必須有效地進行防范。同時,經(jīng)過1#鼓風機可調(diào)靜葉液壓伺服系統(tǒng)的的改造和改造后的效果分析,此改造方案適用于軸流壓縮機靜葉調(diào)節(jié)系統(tǒng)的完善和穩(wěn)定性的增強,有效的解決了靜葉調(diào)節(jié)系統(tǒng)卡澀、靜葉漂移、控制失靈的故障,為安全穩(wěn)定送風創(chuàng)造了條件,減少了由于送風中斷引起的高爐突發(fā)性事故。